Q355ND方管-Q355E无缝方管-Q355ND方管
依照坩埚材料的性质,感应电炉分为酸性炉和碱性炉。酸性炉的坩埚用硅砂筑成,炼钢过程中造酸性炉渣,不能脱磷或脱硫,碱性坩埚用镁砂筑成,炼钢过程中造碱性炉渣,具有一定的脱磷和脱硫能力。感应电炉炼钢的优缺点1加热较快热效率较高在电弧炉炼钢中,电炉产生的热量中有很大一部分通过炉盖和炉壁散失,炉料熔清后,电弧的热量需经过炉渣传递给钢液。在感应电炉中,热量是在炉料钢液内部产生因而加热速度较快热效率较高。素的氧化烧损较少感应电炉炼钢中,没有电弧的超高温作用,使得钢中元素的烧损率较低。液成分和温度比较均匀感应电炉中,由于电磁力的作用,使感应器与炉液之间相互排斥,从而使坩埚边缘部分的钢液下降,而产生钢液循环运动的现象。这种现象称为电磁搅拌。电磁搅拌的作用是促使熔池内钢液的化学成分和温度趋于均匀,并有利于钢液中非金属夹杂物的上浮。电磁搅拌的有利作用在大容量电炉条件下,表现特别突出。渣参与冶金反应能力较差在电弧炉炼钢条件下,炉渣的温度比钢液高,故炉渣参与冶金反应能力强,而在感应电炉条件下炉渣靠钢液加热,温度较低,故参与冶金反应能力较弱。
山东海鼎钢管有限公司 肺炎疫情蔓延后,因应急预案启动及时,措施到位,抚顺特钢生产经营工作未受疫情影响。考虑到春节假期大部分原材料供应商停产,抚顺特钢节前储备了充足的生产物资。截至目前,冶炼原料库存中仍有较大盈余,且周边供应商相继复工复产,物资采购工作已基本恢复正常。在生产方面,年初以来,因合同订单饱满,抚顺特钢1、2月份一直处于正常运转状态,春节假期未停工。1月份,抚顺特钢钢和钢材入库量均超年度分解计划,同比增长4%和11%,实现了新年生产开门红。2月份,各条线依然保持低耗生产势头,截至27日,冶炼单位已基本完成当月产钢任务,开始冶炼3月份合同;加工单位正全力冲刺入库目标。针对近期受到疫情影响的外协加工工作,抚顺特钢目前正通过厂内装备统筹调配,内部挖潜来扩大车削加工能力,保证合同按期交付。在钢材发运方面,由于大部分汽运企业春节假期停工,抚顺特钢早在节前就围绕扩大铁路运量做好统筹策划,2月份,抚顺特钢根据汽运公司复工实际,科学合理做好公路和铁路的平衡发运工作,保障钢材发运工作有条不紊。 3日晚间,中原特钢发布公告称,公司置入中粮资本股权,置出现有全部资产的重组事项获有条件通过,公司股票于12月4日起复牌。 中原特钢表示,12月3日,上市公司并购重组审核召开2018年第64次工作会议,对公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,上述重组事项获有条件通过。目前,公司尚未收到出具的正式核准文件。 据悉,在今年4月中原特钢披露重组预案,公司拟以211.86亿元置入中粮资本股权,置出现有全部资产,差额部分以发行股份方式购买。所有交易完成之后,中粮资本将成为中原特钢的全资子公司,这也意味着,中粮资本将借中原特钢实现曲线上市。 资料显示,中原特钢主要从事以特殊钢材料为基础的钢管工业专用装备和高品质特殊钢坯料的研发、生产、销售和服务。而中粮资本是以农业金融为特色的投资控股平台,拥有9家控股子公司。 此次交易完成后,中原特钢将不仅持有中粮资本股权,还通过中粮资本持有中粮信托76.01%股权、中粮期货65%股权、中英人寿50%股权、中粮资本()股权、龙江银行20%股份,将间接持有中粮资本下属相关金融企业股权,从事相应金融牌照业务。业务范围将涵盖信托、期货、、银行等多项金融业务,成为以农业金融为特色的投资控股平台。 在业内人士看来,中粮资本作为批复的混合所有制改革试点企业之一,此次重组将成为国企改革新。
大口径直缝焊管主要生产流程说明:
1.板探:用来制造大口径埋弧焊直缝钢管的钢板进入生产线后,进行全板超声波检验;
2.铣边:通过铣边机对钢板两边缘进行双面铣削,使之达到要求的板宽、板边平行度和坡口形状;
3.预弯边:利用预弯机进行板边预弯,使板边具有符合要求的曲率;
4.成型:在JCO成型机上首先将预弯后的钢板的一半经过多次步进冲压,压成"J"形,再将钢板的另一半同样弯曲,压成"C"形,再形成开口的"O"形
5.预焊:使成型后的直缝焊钢管合缝并采用气体保护焊(MAG)进行连续焊接;
6.内焊:采用纵列多丝埋弧焊在直缝钢管内侧进行焊接;
7.外焊:采用纵列多丝埋弧焊在直缝埋弧焊钢管外侧进行焊接;
8.超声波检验Ⅰ:对直缝焊钢管内外焊缝及焊缝两侧母材进行的检查;
9.X射线检查Ⅰ:对内外焊缝进行的X射线工业电视检查,采用图象处理系统以保证探伤的灵敏度;
10.扩径:对埋弧焊直缝钢管全长进行扩径以提高钢管的尺寸精度,并改善钢管内应力的分布状态;
11.水压试验:在水压试验机上对扩径后的钢管进行逐根检验以保证钢管达到标准要求的试验压力,该机具有自动记录和储存功能;
12.倒棱:将检验合格后的钢管进行管端加工,达到要求的管端坡口尺寸;
13.超声波检验Ⅱ:再次逐根进行超声波检验以检查直缝焊钢管在扩径、水压后可能产生的缺陷;
14.X射线检查Ⅱ:对扩径和水压试验后的钢管进行X射线工业电视检查和管端焊缝拍片;
15.管端磁粉检验:进行此项检查以发现管端缺陷;
16.防腐和涂层:合格后的钢管根据用户要求进行防腐和涂层。
显微检验发现正常部位的为等轴,开裂部位的横向中相弥散分布在相中,纵向中发现晶粒粗大,有向魏氏转变的倾向。显微镜观察开裂断面为沿晶脆性断裂。硬度检验结果显示开裂部位的维氏硬度平均值比正常部位的高出15%。试验结果表明,TA18钛合金在熔炼过程中添加铁钉,它在混布料过程中未能均匀分布,造成电极中的Fe含量不均匀,终导致熔炼铸锭中Fe的局部偏析。由于Fe偏析,将导致该区域内的显微硬度值比基体偏高15%左右,形成硬化块,它是导致其后续的冷轧管材开裂的主要原因。
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热压含碳球团是利用煤的黏结性,将煤粉和含铁粉料黏结成块,避免了黏结剂的使用。利用煤的黏结性不但改善了含碳球团的物理性能,而且使球团中煤、矿颗粒接触更加充分,改善了含碳球团的高温冶金性能。根据实验室相关研究,热压含碳球团具有较高的抗压强度,明显优于冷固结球团,而且具有良好的还原性、低的还原粉化率、较低的还原膨胀率、优良的熔滴性能,配加热压含碳球团对高炉综合炉料的透气性有一定的改善作用。多流体高数数学模拟表明,使用热压含碳球团后,高炉炉身温度水平明显下降。