1、设计水量和水质
该公司共有三条涂装生产线,每生产7天左右,停线12h。开线时连续不断地产生前处理溢流水,停线时产生循环导槽废水及前处理导槽废水,两股导槽废水同时排放。前处理废水(前处理溢流水和前处理导槽废水)设计水量为75m3/d,循环导槽废水设计水量为10m3/d,设计总水量为85m3/d。循环废水内含有大量的漆渣及漆渣絮凝剂,有机污染物较多,且可生化性较差。前处理废水是清洗零部件表面后的溢流水,原水为一级RO出水,较为洁净,有机物浓度较低。具体进、出水水质见表1。
2、改造前存在的问题及分析
原处理工艺为循环废水收集池+前处理废水收集池+调节池+水解酸化池+两级接触氧化池+二沉池+污泥池+污泥脱水,对存在的问题分析如下:
①存在工艺缺陷。循环废水收集池前设置8mm人工格栅,但细小颗粒漆渣可通过格栅进入收集池,因漆渣有粘性,一段时间后会聚集为大颗粒漆渣,堵塞泵体等设备,且不易被厌氧微生物水解,不利于后续好氧微生物的生长。二沉池没有活性污泥回流措施,不能补充活性污泥至生化池。
②除钢筋混凝土池体外,动力设备(如鼓风机、污泥脱水机、加药系统等)大多已损坏,改造前废水站已基本处于瘫痪状态。
③自动化水平较低,存在一定的运行隐患,不能及时发现和处理突发问题。
④运行管理不到位,栅渣、二沉池污泥未能及时处理,设备维修不及时。
3、技术改造及调试运行
3.1 改造工艺路线
针对原废水站存在的问题,本着节省投资成本,尽量利用原有废水处理设施的原则,采用如图1所示的改造流程。相比原工艺,在水解酸化池前增加混凝气浮预处理单元,将调节池出水中微小漆渣颗粒及可絮凝物质去除,为后续生化处理提供有利条件,并能有效防止泵体堵塞;另外,在水解酸化池中悬挂组合填料,尽量**废水可生化性。采用手动及自动两种方式控制运行。
3.2 主要处理单元
①循环废水收集池(改造)。半地上式,钢混结构,尺寸为5.52m×3.76m×4.00m,内设格栅池。停留时间为7.5d。由浮球液位计控制液位高低。人工格栅(利旧)2道,栅间隙分别为10mm及8mm;穿孔曝气管;电缆浮球液位计1套;潜污泵2台,Q=10m3/h,H=150kPa,N=1.5kW,开式叶轮,带可切割功能,铸铁材质;玻璃转子**计,口径DN40,运行**控制在0.5~1.8m3/h。
②前处理废水收集池(改造)。全地下式,钢混结构,尺寸为4.14m×2.76m×4.00m,内设格栅池。停留时间为7.2h。人工格栅(利旧)2道,栅间距为10mm及8mm;穿孔曝气管;电缆浮球液位计1套;潜污泵2台,Q=8m3/h,H=120kPa,N=1.1kW,开式叶轮,铸铁材质;电磁**计1套,口径DN32,内衬材质F4,电极材质Ti,运行**控制在3.2~4.0m3/h。
③调节池(改造)。全地下式,钢混结构,尺寸为2.76m×2.64m×4.00m,停留时间为6.5h。均衡循环废水与前处理废水的水量及水质,并将废水**至混凝气浮池。穿孔曝气管;电缆浮球液位计1套;潜污泵2台,Q=10m3/h,H=200kPa,N=2.2kW,半开式叶轮,铸铁材质;电磁**计,口径DN32,内衬材质F4,电极材质Ti,运行**控制在4.0~5.0m3/h。
④混凝气浮池(新增)。采用部分回流加压溶气组合气浮池。在pH值为8~9时,加入适量的PAC及PAM,使可絮凝的漆渣物及悬浮物发生絮凝反应,在大量微小气泡的作用下,密度比水小的物质上浮而去除,密度比水大的物质通过沉降去除。气浮池1座,处理水量为3~5m3/h,CS材质+防腐。带有PAC混凝及PAM絮凝反应池。气浮池尺寸为3.5m×1.0m×2.5m,每个反应池尺寸为0.5m×0.5m×1.9m。气浮加药反应时间为4.8min,接触区HRT为5min,分离区HRT为40min,出水回流比为30%。另外,配套搅拌机、溶气罐、溶气水泵、刮渣机、空压机等,总功率为3.72kW。
⑤水解酸化池(改造)。半地下式钢混结构,尺寸为5.52m×2.76m×4.00m,HRT=13h,容积负荷≤1.6kgCOD/(m3•d)。1套推流搅拌装置,n=980r/min,N=1.5kW,叶轮及导杆为不锈钢材质,本体为铸铁材质。三角形出水堰1套,CS材质+防腐。150mm组合填料31m3,高密度聚乙烯材质。填料支架由10#槽钢、12mm螺纹钢组成。
⑥两级接触氧化池(改造)。半地下式,钢混结构。一级接触氧化池尺寸为5.52m×4.26m×4.00m,HRT为19.5h,容积负荷为1.1kgBOD5/(m3填料•d)。二级接触氧化池尺寸为2.76m×2.76m×4.00m,HRT=6.3h,容积负荷为0.45kgBOD5/(m3填料•d)。接触氧化池安装悬挂式生物填料,以固定微生物并增加生物量。微孔曝气器70套,直径215mm,ABS材质,服务面积为0.3m2/套。UPVC曝气管网1套。生物填料、填料支架及三角形出水堰同水解酸化池。
⑦二沉池(改造)。半地下竖流式,钢混结构,尺寸为2.76m×2.76m×4.50m,泥斗底面尺寸为0.5m×0.5m,泥斗卸壁与水平面倾角为55°,HRT=3.3h,表面负荷为0.56m3/(m2•h)。二沉池设排泥泵,兼作污泥回流泵,补充接触氧化池及水解酸化池的活性污泥,剩余污泥泵入污泥池。二沉池上清液自流至纳管排放口。排泥泵为手动控制。管道排泥泵2台(1用1备),Q=25m3/h,H=150kPa,N=2.2kW,铸铁材质。导流筒直径300mm,CS材质+防腐,三角形出水堰1套。
⑧污泥处理系统。污泥池1座,设在设备房内,全地上式钢混结构,尺寸为3.76m×2.7m×1.0m。由于污泥池高度仅为1m且内为平底,不能起到污泥浓缩的作用,仅能暂存污泥。污泥经脱水后,压滤液回流至调节池,二沉池排泥时,需注意不能将清水排进污泥池。设螺杆泵2台(1用1备),Q=2m3/h,H=600kPa,N=1.5kW,铸铁材质。电接点压力表1块,压力为0~1.0MPa。液压自动保压板框压滤机1套,过滤面积为20m2,N=1.5kW,滤板为增强聚丙烯材质。
⑨加药系统。加药装置共4套:8%PAC、0.1%阴离子PAM、30%NaOH、15%尿素。带加药搅拌机的1m3加药桶4套,桶体为PE材质,搅拌轴及桨叶为SS304衬塑材质,N=0.25kW。加药计量泵4台,Q=25L/h,压力≥0.3MPa,N=0.025kW,投加NaOH泵头为PVDF材质,其余3台为PVC材质。
⑩鼓风机。罗茨鼓风机2台(1用1备),Q=3.68m3/min,ΔP=40kPa,N=5.5kW,铸铁材质。
3.3 调试运行
废水站竣工后运行至今,各项出水指标均能满足上海市纳管排放要求。在工程调试阶段,解决了阻碍通畅运行的各种问题。
①气浮调试。首**行气浮池加药小试,再依据小试结果,调整气浮运行加药量:将进水pH值从6~7调至8.5,PAC投加量为20mg/L、PAM为2mg/L,溶气罐压力控制在0.3~0.5MPa,气浮出水较为清澈、透明。当气浮进水COD浓度为700~1000mg/L时,出水COD可降至200~450mg/L,气浮对COD去除率>55%,这说明气浮对此类涂装废水具有较好的处理效果。当涂装废水COD≤1000mg/L时,可考虑经气浮处理后直接纳管排放。气浮进水COD偶有超过1000mg/L的情况,为保障出水效果稳定,气浮之后仍然进行生化反应。
②生化池调试。生化池调试主要在于菌种驯化、控制DO、均衡营养物质。因条件受限,以满负荷生化池进行微生物驯化,投加5.5t电镀废水生化池含水率为80%的脱水污泥。其中水解酸化池均匀投加1.6t污泥,一级及二级生物接触氧化池分别均匀投加2.9t及1.0t污泥。水解酸化池进水COD及氨氮浓度分别为450、0.8mg/L,按厌氧微生物生长所需营养物质比例C∶N∶P=200∶5∶1计,水解酸化池中补充尿素8mg/L。随后开启鼓风机,将生物接触氧化池DO控制在4~5mg/L,闷曝3d,实测DO平均值为4.3mg/L,闷曝后废水颜色已由黑色逐渐转变为淡黄色,好氧微生物长势良好。水解酸化池不设曝气,DO值维持在0.3mg/L左右。经检测,当水解酸化池进水COD<400mg/L时,二沉池出水COD<60mg/L。二级接触氧化池SV30为18%,污泥沉淀效果良好,二沉池出水较为清澈,正常运行时出水SS<30mg/L。
③气浮溶气压异常的处理。气浮正常运行时溶气罐压力为0.35~0.5MPa,溶气压异常会影响气浮的运行效果。调试阶段溶气压曾两次下降至0.2~0.3MPa,主要原因:a.原溶气释放器为碳钢材质,而气浮进水pH值为6~7,释放器受弱酸性水质的长期腐蚀,释放孔径扩大了1mm,导致释放出的气泡直径增大,溶气压降低。将碳钢释放器更换为不锈钢释放器后,溶气压恢复正常。b.回流泵内部或回流泵的进水管路发生堵塞,清堵后可使溶气压恢复正常(0.45MPa)。为避免回流水泵及其进水管路堵塞,气浮开机后,以清水运行30min,再逐渐加废水至满负荷运行,调节加药量,再通过调节出水液位以确保进入清水区的水尽量清澈,没有悬浮物,同时降低了溶气释放器被堵住的可能性。当气浮溶气压超出高警戒压力值(0.6MPa),达到0.7MPa,说明溶气罐增压及回流泵运行良好,但溶气释放器的微小孔径被堵塞,此时将释放器清堵即可。
④循环废水**泵的更换。循环水池**泵初期选用普通潜污泵,泵堵塞频率很高,甚至需清理两次。这是因为循环废水中许多细小漆渣可通过8mm格栅聚集沉积在池底形成大颗粒漆渣;普通潜污泵叶轮为闭式叶轮,废水中直径为3~4cm的大颗粒物不能通过叶轮的流道。将普通潜污泵更换为带可切割功能的液下泵,并加强现场管理,每天及时清理格栅池内的栅渣,可彻底消除循环废水**泵堵塞的隐患。选用液下泵,叶轮材质为高铬铸铁合金不锈钢,为全开可切割式。
⑤管道排泥泵的更换。废水站生化处理效果较好,二沉池中每天产生的生化污泥及气浮池的浮渣共约5m3。初期二沉池选用管道式排泥泵,口径仅为25mm,且进泥管路上安装了6个弯头,泵的入口阻力较大,经常被气浮浮渣及生化污泥聚集成的直径2~3cm的颗粒物堵塞,导致二沉池不能正常排泥,部分污泥发生厌氧分解而上浮,出水SS也高达800mg/L。解决措施:首先,将25mm的管道排泥泵更换为65mm的立式管道泵,叶轮为半开式,流道宽度为5cm,可通过直径为2.5cm的颗粒物。其次,将进泥管管路连接弯头优化至3个。排泥泵更换后,效果良好。
⑥螺杆泵的维护。螺杆泵作为板框压滤机的进泥泵,正常运行时进泥管压力维持在0.6MPa左右,运行近四个月时,进泥管压力下降至0.4MPa,且泵声音异常,板框压滤机进泥量减小。拆开泵体,发现螺杆泵的碳钢转子与橡胶定子均磨损严重,出现多处较深的沟痕,更换新的转子及定子后,螺杆泵的使用恢复正常。螺杆泵需定期维检。
⑦滤布的选型。调试初期板框压滤机滤布选用腈纶滤布,运行3个月即发生堵塞且清洗无效。因污泥为中性,具有一定的黏性,且压滤机取得较好的脱水效果即可,不需要高过滤精度,故将滤布更换为丙纶750b。该滤布为厚密型斜纹网状,过滤精度一般,但过滤效率较高。调试结果表明,丙纶滤布更适用于此污泥的板框脱水,耐用且不易堵塞,滤布每月可清洗一次,每8个月更换一次。
⑧风机运行及降噪。风机的额定风量Q=3.68m3/min,额定风压ΔP=40kPa,额定功率N=5.5kW,额定电流I=11.6A,实际运行中发现此风机的风量、风压与本工程的正常运行需求相比均略小。当收集水池及调节池曝气量阀门开大一点,接触氧化池水面就没有曝气水花了,调节阀门使各池均有曝气,风机的工作风压在0.045MPa左右,超过了额定风压(0.04MPa)。生物接触氧化池有效水深为3.5m,管路风阻损失一般在0.8~1.2m,风压为0.05MPa的风机更为合适,而风量也应考虑1.2的余量系数。
在各水池正常曝气的情况下,风机三相工作电流为10~10.6A,均小于额定电流,说明此风机仍可以使用,不过产生的噪声较大,风机1m处的噪声为82~85dB。因风机设在值班房内,为尽量避免噪声损害人体健康,采用70mm厚冲孔式消音玻璃棉彩钢夹心板及扇叶直径为300mm的百叶窗式工业排风扇,制作成风机隔音罩,可使风机1m处噪声降至65dB左右。
⑨预防冰冻。废水站调试期间经历了严冬,2016年1月24日上海地区出现严重冰冻,气温下降至-10℃。因废水站各动力设备及管路并未采取保温措施,导致当日部分UPVC材质的加药管、污水管冻裂,气浮回流水泵叶轮及底座被膨胀的冰体挤压变形。此场冰冻增加了废水站在调试期间的维护成本。一般情况下,上海冬季低气温不会低于-5℃,若采取管路及设备保温措施一方面增加投资成本,另一方面也不利于夏季散热。在冬季运行时,应积极关注气温变化,当有低温或冰冻天气预警时,应停止进水及运行,并将动力设备及管路积水及时排空,以避免因冰冻而损坏设备及管路。