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一体化废水处理设施染料污水处理设备安全实惠
2023-12-19 08:55  浏览:14
一体化废水处理设施染料污水处理设备安全实惠

  公司现有350t/h污水处理装置,该装置适合处理公司普通污水,而公司高盐、高COD废水需要另外分类提标处理,因此决定新建750t/d处理能力的蒸发和生化提标改造处理装置,该装置将COD和盐分降低处理后的污水,再次送入公司原有350t/h污水处理装置,直到达到淡水要求指标。

  1、污水分类提标处理的必要性

  公司现有一套350t/h(8400t/d)污水处理设施工艺,主要采用微滤-超滤-反渗透-浓水二级反渗透-离子交换处理-纯水-回收利用装置,少量的浓水回用于聚氯乙烯乙炔发生工序,实现了污水近零排放。目前全公司污水产生量为150t/h,小于该处理设施的处理能力,但在近一年的运行中发现,反渗透膜使用寿命大大缩短,运行不到一年就得换膜(原来三年换一次),并且电耗增加,平均出水率也降低,通过对该进水水质分析检测,发现少量的高COD、高盐废水(13t/h)进入系统造成堵膜和反渗透压力升高,从而使反渗透模的寿命大大降低。

  如不针对性对这部分高浓污染物废水进行处理,现有污水处理成本将大大tisheng,能耗翻倍,出水率也大大降低,严重影响了污水处理的稳定性。通过对进水水质认真分析检测,高COD废水量为11t/h,COD为5000~30000mg/L,来自现在生产装置聚氯乙烯、DHPPA、噻唑等;高盐、高COD废水为2t/h,COD为5000~30000mg/L,TDS为6000~15000mg/L;来自烧碱、DHPPA、噻唑。目前需单独深化提标处理的废水量为312t/d,考虑到企业的再发展和特殊情况下污水排量的不稳定性,因此,企业决定新建750t/d处理能力的蒸发和生化提标改造处理系统,保证了现有污水处理系统的稳定运行,确保企业废水近零排放。

  2、工艺技术流程方案

  本工程分预处理、高盐水蒸发结晶处理及生化后处理3部分。

  (1)预处理。

  考虑到高浓度废水中COD较高、可生化性差,拟采用pH值调节+微电解+芬顿氧化+pH值调节+混凝沉淀工艺。废水首先经过pH值调节至3~4,再进入微电解及芬顿氧化塔分别投入钢炭填料及双氧水氧化处理,催化氧化去除废水中大部分有机物,改善废水的可生化性,tigao了废水的B/C比;低浓度废水采用pH值调节+气浮工艺去除部分有机物及悬浮物颗粒。

  (2)蒸发结晶处理。

  高盐废水经混凝沉淀去除悬浮物后进入蒸发结晶器,去除废水中的绝大部分无机盐类及少量有机物。

  (3)生化后处理。

  采用水解+厌氧塔+AO工艺+芬顿氧化+BAC滤池生化的处理工艺,该工艺效果良好,出水水质可以达到设计标准。4股废水首先进入均质调节池经搅拌混合(调质调温)后,用泵tisheng至水解酸化池,废水经水解酸化部分有机物后,再用泵tisheng至二级常温厌氧塔(控制水温30~40℃)处理,厌氧塔能降解大量的有机物产生沼气,进一步tigaoB/C比,出水自流到AO生化池进行生化反应,在此绝大部分有机污染物通过生物氧化得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入芬顿氧化池去除剩余难降解有机物,出水进入混凝沉淀池进行沉淀,上清液进入中间池,用泵tisheng至BAC炭滤池进一步降低有机物达到现有污水厂进水标准。

  蒸发器析出的盐水浓缩液进入离心机分离出盐,饱和浓缩液进入调节池,参与下一次的蒸发。而混凝沉淀池、氧化沉淀池、二沉池的污泥及沉淀物进入污泥池,而后用泵抽进离心机进行固液分离,离心干泥外运。处理后的水质可以达到现有污水处理厂要求的进水指标,然后进入公司现有污水处理系统进行再处理。污水分类提标处理工艺流程框图见图1。

1)调试初期,经liuliang计调整萃取剂与废水进料比例为1:12.5,通过向反应釜中加盐酸调整萃取PH为2,废水经反应器后进入萃取分离器静置分离,上层萃取相进入萃取相储罐,下层废水进入油水分离器进行二次分离后进入储池。萃取相加入液碱进行反萃,回收萃取剂。运行以来,运行初进水COD为19000mg/L左右,出水为11000mg/L左右,去除率达到40%。

  (2)调试运行中期,废水进水COD稳定在13000mg/L~15000mg/L左右,但运行一段时间后,萃取剂存在老化现象,萃取效果下降,为保证萃取效果,萃取剂与废水进料比例调整为1:8;并且针对在运行过程中萃取剂存在老化问题,在原有萃取剂中补加煤油,以解决萃取剂分层困难问题,但补加后萃取剂浓度降低造成萃取效果差,同时反萃后萃取剂夹杂大量杂质问题尚未解决;通过实验,采取反萃过程中调整液碱浓度,且在萃取剂反萃后加入稀硫酸进行去除杂质,虽然杂质去除,但经萃取反应后杂质进入萃取相,导致萃取剂分层更加困难。

  (3)运行过程中因反萃后萃取剂混浊、杂质多、分层困难,部分萃取剂随回收相进入回收相贮罐,造成萃取剂损耗大,为保证萃取效果需不断补入新萃取剂。

  (4)调试后期萃取效果逐步下降,补入新萃取剂处理效果达到30%,但运行一段时间后,萃取剂老化影响废水COD去除率,致使下降到20%左右。

  3、运行中存在的主要问题及原因

  3.1 存在问题

  (1)因萃取剂老化问题造成废水处理效果不稳定。

  (2)萃取剂损耗大,废水处理成本较高。

  3.2 原因分析

  (1)废水处理效果不稳定,有如下几个原因。

  ①废水冷却析出络合物,此类络合物进入反应过程中,吸附在萃取剂中,反萃取时无法将其与萃取剂分离,导致萃取效果差。

  ②废水水质有波动,致使进出水COD测定并不一定能及时反映COD去除率。

  (2)萃取剂损耗大,有如下几个原因。

  ①萃取分离效果不理想,部分萃取剂随废水排出,造成萃取剂损耗较大。

  ②反萃取静置分层后,因杂质较多,且溶解在萃取剂中,导致反萃时中间层较多,夹带萃取剂进入回收相储槽。

  ③废水水温较高,增大萃取剂在废水中的溶解度,导致损耗较大。

  4、成本分析

  4.1 油相损耗计算

  油相可留存的设备有:萃取剂贮罐、萃取相贮罐、萃取反应釜、萃取分离器、反萃釜及油管道。

  运行以来共配制助剂约为31.16m3(27.9t),煤油约46.74m3(37.9t),运行过程中因萃取剂出现问题放入萃取剂贮罐约4m3(3.4t),共有萃取剂约69.2t。

  计算之前,萃取相贮罐已清空。

  油耗计算如下:

  整个处理系统油相总量:82.4m3;

  理论上,系统总油相V=V1+V2+V3+V4+V5+V6;

  式中,V1—萃取剂贮罐中油相;V2—萃取反应釜;V3—萃取分离器中萃取剂;V4—管道中油相;V5—回收相贮罐中回收油相;V6—损耗萃取剂。

  那么V6=V-(V1+V2+V3+V4+V5);

  V1=14.9m3;V2=6.6m3;V3=24.6m3;V4=2.6m3;V5=2.5m3

  萃取剂损耗V6=82.4-51.2=31.2m3

  截止分析日期,共处理废水29000t,萃取剂比重为0.84,约损耗为26.2t。

  4.2 计算依据及说明

  药剂费,具体为:油相损耗:主要为萃取油相损耗,周期损耗约为0.9%,吨废水损耗油相0.9公斤;液碱消耗量:主要是萃取剂再生需要消耗液碱,吨废水消耗30%液碱7.6公斤;盐酸消耗量:主要是萃取反应过程需要消耗盐酸,吨废水消耗盐酸0.008吨;电量消耗:主要是萃取反应釜搅拌、各种泵的用电,吨废水耗电量为0.87度;废水预处理成本=0.9×28613+7.6×660+0.008×50+0.87×0.78=31.9元。


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