廊坊兴科化工材料有限公司生产的XK-0608型焦油破乳剂,是在市场使用的破乳剂的基础上经自主研发的改进型,有效降低循环氨水、剩余氨水含油,净化氨水系统,使油水更好的分离,为焦化企业预防减少设备故障的发生,使生产管理更加通畅,并为企业减少相应的能源消耗。
通过公司化学品增强工艺方案实施并配合现场工艺操作的改善,我们可以达到以下目标:可衡量的价值回报:焦油水分会下降,喹啉不溶物也会相对减少;焦油粘度下降;氨水含油及悬浮物降低,品质更加清洁。蒸氨塔及换热器更不容易附着在换热器和蒸氨塔托盘上;显著减少换热器的清洗频率及蒸氨塔的排油频率;能减少清洗换热器和蒸氨塔的费用。
初冷器更加容易在焦油氨水大槽分离,焦油在初冷器壁上沉积的可能性大大降低;达到更好的喷洒效果,良好的初冷阻力;使初冷器煤气出口温度降低,并有效降低初冷器的热负荷;清洗频率延长,清洗成本降低。焦炉喷嘴及集气总管大大降低氨水喷嘴的堵塞,保持氨水喷淋量,稳定荒煤气的冷却温度;减少喷淋系统清洁和集气总管清洁工作量。
压力翻板更加灵活,加强焦炉压力控制,减少煤气泄漏。焦油氨水分离大槽焦油渣产量减少,相应增加焦油产量,减少焦油渣处理成本。相应的能耗降低焦油水分降低,会减少用来保持焦油储存槽温度的蒸汽用量;焦油水分的减少,会减少超级离心机等脱水设备的能源消耗;良好的初冷器出口温度,可得到更低温度的焦炉煤气,气体的体积会减小,从而能够降低焦炉煤气在排送过程中的能源消耗
中国北方某大型钢铁集团公司焦化厂:氨水中焦油含量由420.7mg/l下降到178.3mg/l,下降率为57.6%;氨水中悬浮物含量由平均1602.1mg/l下降到290.1mg/l,下降率为81.9%;中间槽的含水率已从平均的7.98%降到4.37%,下降45.2%;焦油贮槽的含水率从平均4.39%降到3.30%,平均下降24.8%。焦油收率平均提高0.024%,同时焦油产量每月平均增加42.3t;系统中的油渣等物质也得到大量的清理,共清出焦油渣200吨左右;有利于炼焦车间的生产,减少清透集气管频次,提高炉顶除尘效果;有利于脱酚和蒸氨工序生产顺行,带来水基技术方案水基技术方案(破乳剂)通常是将化学剂加入焦油产品中,从而进入到储罐中,通过一段时间的停留,水基剂将破坏这些乳液,使氨水从中分离出来并重新流回到系统当中。这种技术能够有效地达到降低焦油含水率的目的,但它对循环氨水质量的改善作用很小甚至没有作用。
油基技术方案这种技术是在集气管和桥管喷淋回路中加入焦油减粘剂和破乳剂,通过这种方法,不仅能够提高焦油脱水率,而且对循环氨水的质量也有积极的影响。嘉能公司焦油脱水剂同时也是一种**的减粘结剂,它会在焦油的表面生成一层膜,增加焦油的流动性,使得焦油的粘结性大大降低。
另一个影响焦油脱水率和循环氨水质量的因素是喹啉不溶物的含量,这是因为喹啉不溶物与焦油和氨水形成稳定的乳状液。在通常条件下,喹啉不溶物对焦油和氨水的分离不会有重大影响,但考虑到焦油和氨水的质量问题,它却是一个不容忽视的因素。而这种化学解决方案则能够降低因喹啉不溶物造成的焦油氨水分离问题。
目前采用这些化学技术来增强焦油氨水分离工艺的有:加拿大、美国、日本、巴西、智利和欧盟一些。尤其是在日本和南美,近年来很多性的大钢铁公司的焦化厂都在采用这些技术。焦油和氨水质量管理的重要性氨水和焦油是同时产生的,随后他们被同时处理,经过气液分离器之后它们被分开处理。但是因为煤气洗涤操作设计的原因,在很多工序里面他们是结合在一起的。这种有时分开有时结合在一起的特性对整个生产工艺造成了许多问题。
为了既满足环保排放要求又保证焦油氨水分离工艺、焦油回收工艺的要求,焦化厂必须关注氨水和焦油质量的管理。严格正确的氨水焦油质量管理可以在降低操作成本的同时使得经济效益最大化。氨水即便是把氨水里面的焦油全部分离出来,氨水本身的性质依然会对生产工艺和操作成本带来直接的影响。我们认为清洁的氨水依然会造成生产系统的腐蚀和结垢。
氨水导致腐蚀产生的主要原因是因为在氨水中存在氨、物,H2S, CO2和其他污染物。基本上杜绝腐蚀产生的措施很少。理论上来讲氨水中不应该有钙的存在。但是实际操作上氨水中往往会检测到少量钙的存在(<10ppm)。这种钙的存在的原因主要来源于两个方面,一个是其他系统操作排进来的废水,另一个是因为环保的要求在焦炉煤气洗涤过程中必须要将各个阶段产生的废水进行处理。当钙离子的含量超过10ppm之后系统内部结垢的趋势将明显增强,相应的废水处理的成本也将大大提高。
巨大的环保效益;由于焦油水分降低,焦油贮槽水量减少,节省蒸汽消耗