R834 : Dual Channel ProfiNet Interface (Molex Hardware)规格号:A05B-2600-J076备件号:A20B-8101-0930
2、板卡安装,机器人和PLC之间连接:
外接24V电源:板卡可以外接24V电源(板卡上有0V,24V标记),给板卡供电,当机器人断电时,PLC通讯网络不会因为机器人断电而出现网络连接异常,当然本案例采用FANUC主机直接供电,未采用外部24V电源。软件选项:
2、Profinet通讯三大关键点,机器人与PLC必须要相对应:
IP地址
通讯字节数大小
3、本案例机器人作为PLC从站,机器人端设置:(1)IP地址,名称、通讯字节大小设置:按下示教器上 MEUN 键→ 5 I/O → 3 PROFINET(M) → ENTER →选中 2 频道(备注:2 频道是机器人做从站)→按下 DISP 键 →定址模式选择DCP→选中 IP 地址/名称→按下 F4 键(编辑)→编辑完成后→按下 F1 键→(适用)→完成 IP 地址编辑。
注意:此处地址/名称与PLC组态时保持一致
(2)编辑插槽类型和字节长度:按下示教器上 MEUN 键→ 5 I/O →PROFINET(M) → ENTER →频道2 IO设备→ 按下 DISP 键→ 按下F4 键(编辑)→选中输入输出插槽→编辑完成后→按下 F1 键(适用)→光标移到插槽大小→按下 F4 键(编辑)选中字节大小→按下 F1 键(适用)→编辑完成。
(3)数字信号分配
按下示教器上 MEUN 键→ 5 I/O → 3 数字→ENTER→I/O数字输入输出→F2(分配)
DI /DO范围:本项目组态了 32个字节输入/32个字节的输出,范围是 249-504 之间;机架:48 机器自带的硬件IO,CRMA15/16。
机架:Profinet 102 机器人做从站,101 是机器人做主站;插槽:1,开始点:1。
4、PLC端设置(1)博途导入机器人通讯的GSDML文件:gsdml-v2.33-fanuc-a05b2600r834v910m-20180411.xml。
(2)分配地址 :注意:输入输出上下有区别,PLC输出在上输入在下,机器人测输出一定要在下面。
5、至此对于西门子1200 PLC和1500PLC,PLC端设置完全一样。但是奇怪的事情就是1200 PLC可以和机器人正常通讯,但是后面与更换了1500PLC就与机器人始终无法进行正常通讯,进行在线诊断,报警无法适配机器人的MAC地址。在一开始安装机器人通讯板卡时,留意了一下板卡的固件版本为:FW:1.3.1.0