摘要:针对20世纪90年代末进口的双复合生产线电气控制系统中存在的问题,通过升级硬件选型、元器件硬件更换、程序硬件组态编写、直流调速器及G120系列变频器参数的设置和调试、裁刀控制系统程序编写及调试等过程将双复合生产线进行升级。在连续生产12个月后,双复合生产线各设备仍运行稳定可靠,解决了备件停产及故障率高等问题,改造目的完全实现。
关键词:双复合生产线;电气控制系统;升级
主要内容
本工作以双复合生产线的电气控制系统升级为切入点,重点论述了西门子70系列调速器(书本型变频器)升级为80系列调速器(G120系列变频器)的方法和注意事项。
1.生产线概况及原基本电气架构
1. 1 生产线概况
(1)挤出机。采用Φ150挤出机2台,螺杆型号为QSM150/K-16D,销钉为12排,螺纹为双头右旋,螺杆直径为150mm,螺杆长径比为16,大排胶能力为1500kg·h-1(排胶温度为115°C时),驱动电动机采用2台西门子直流电动机,其功率为205kW,转速为1660r·min-1。
(2)温控装置(TCU)及其他。温控装置总功率约150kW。其中,Φ150上/下挤出机均分为螺杆、塑化段和挤出段3个单元,复合机头分为上模、中模和下模3个单元,机头口型分为2个电加热单元。采用Bosch液压系统,大工作压力为60MPa。上下挤出机的供料机的运输带宽度为1000mm,其电动机功率为1.5kW,金属探测仪检测灵敏度不小于3mm。
(3)生产线下游主要设备包括接取辊床、收缩辊床、连续秤等,如表1所示。
1. 2 生产线基本工作原理
上位机系统集成了生产线控制界面、称重系统界面、裁断定长系统界面、温控设置界面、配方界面等。开始生产时,首先根据生产部件规格,选择相应的工艺参数配方,并下载配方参数(主要有温控温度、挤出机螺杆转速、生产线速度、连续秤及单条秤的测量数值和裁断长度等)。生产过程中部件由挤出机挤出,经接取辊床、收缩辊、米秤、敷贴皮带后进入冷却水槽,降温后进入裁断装置,被裁切为生产所需的长度,供下道工序使用。部件在经过各段辊床时,通过浮动辊装置上下调节前后两段辊床间的速度,从而保证部件的均匀及质量的稳定。速度调节装置由浮动辊位置检测开关输出0~10V的模拟量信号来实现各辊床之间的速度匹配。
1. 3 原生产线基本电气架构
控制系统为西门子S7-400系列PLC、上位机软件为WinCC、通讯方式为PROFIBUS-DP通讯、变频器为西门子6SE70系列书本型变频器(28台)、直流调速器为西门子6RA7085调速器(2台),生产线运输辊床/皮带电动机为SEW交流变频电动机。上位机电脑通过CP5611通讯卡与PLC进行数据交换,可以通过上位机界面实时监控设备的运行参数、工艺参数及设备报警信息等。其配方参数界面根据使用者的权限进行参数修订,具备配方锁定功能,可保证半成品部件的稳定性。裁断装置采用单独的西门子S7-300PLC控制,并作为从站与S7-400主PLC进行数据交换。具体控制系统硬件配置如图1所示。
2.升级总体思路及实施过程
2. 1 升级总体思路
升级总体思路为:PLC升级为新型号的CPU,与车间其他设备备件型号统一,可方便后续备件的储备。将两路DP通讯改为一路DP加一路PN通讯,现场模块分站使用原DP通讯,交直流驱动部分使用PN通讯。直流调速系统使用西门子80系列调速器,交流驱动采用西门子G120及G120C变频器。裁刀系统取消S7-300PLC,添加通讯接口模块,伺服控制器采用西门子S120系列。
2. 2 升级实施过程
2. 2. 1 硬件选型
(1)控制系统的CPU由6ES7414-3XJ00-0AB0升级为6ES7414-3XM05-0AB0,外加PN通讯模块6GK7443-1EX30-0EX0。
(2)变频驱动部分由6SE70书本型变频器改造成西门子G120变频驱动系统,通讯方式由PROFIBUS-DP改为PROFINET通讯。其中,网线、水晶头、交换机设备使用工业级屏蔽性能备件。
(3)直流调速器由西门子6RA7085-6DS22-0调速器升级为西门子6RA8085-6DS22-0AA0调速器。
(4)裁刀伺服控制系统由西门子611U系列升级为西门子S120系列伺服系统。
2. 2. 2 元器件硬件更换
将6SE70书本型变频器及70系列直流调速器拆除,安装G120变频器及80系列直流调速器,将新增的PN模块安装到CPU背板的第7个卡槽(具体位置根据程序硬件组态来确定)。需要注意:在拆卸旧变频器及直流调速器前,应先确认外部线路的线号是否完好,如有缺失,对应图纸补齐线号,然后将每个线路的功能用途确认清楚并做好记录,便于G120变频器安装以后的接线工作,避免线路原因造成的元器件的损坏。新的元器件在上电前须对应图纸确认接线是否有误,并检查线路有无短路或对地现象。
为方便后续的调试,在生产线调好后再单独升级裁刀系统的硬件和软件。
2. 2. 3 程序硬件组态编写
2. 2. 3. 1 增加PN通讯网络
控制系统通讯方式采用PROFIBUS-DP+PN模式,设备现场模块分站采用原有的DP通讯,驱动部分通讯方式采用PN通讯,便于后期出现通讯故障时的分析判断。将PN通讯模块6GK7443-1EX30-0EX0插入PLC背板,编写组态时注意PN模块在背板上的插槽位置,保证模块实际安装位置与程序组态的一致性(见图2)。
2. 2. 3. 2 组态G120和G120C变频器及西门子80系列直流调速器
(1)打开改造前程序的硬件组态,查看各部位变频器及直流调速器的名称、通讯地址、通讯协议、通讯I/O地址等重要信息。
(2)在硬件组态的PN网络中添加各部位变频器及直流调速器硬件组态,如图3所示。在添加组态的同时要输入驱动元件的名称、通讯地址、通讯协议、通讯I/O地址等重要信息。
(3)将DP通讯地址改为PN通讯地址,转换时好按照原有地址进行编写,便于后续的维修,如原DP地址是11,PN地址可转换为192.168.0.11。这里要特别注意设备名称与程序组态内的名称应该一致,否则会导致通讯连不上。
所有硬件组态编写完成后,编译保存,进行下载。
2. 2. 4 直流调速器及G120系列变频器参数的设置和调试
2. 2. 4. 1 新建项目
设置好PG/PC后,搜索节点并接受搜索到的设备。将装置恢复出厂设置,参数上传到PG并保存,然后离线进行配置硬件参数。
2. 2. 4. 2 配置DDS
以西门子80系列调速器配置DDS为例,进行说明。
(1)配置DCM及电动机参数,过程如下:
P50076[0]=电动机电枢额定电流/装置电枢额定电流,当其大于50%时,可以使用出厂设置值>;
P50076[1]=电动机励磁额定电流/装置励磁额定电流,当其大于50%时,可以使用出厂设置值>;
P50078[0]=装置电枢进线电压(1U11V11W1);
P50078[1]=装置励磁进线电压(3U13W1);
P50100=电动机额定电枢电流(根据电动机铭牌设置);
P50101=电动机额定电枢电压(根据电动机铭牌设置);
P50102=电动机额定励磁电流(根据电动机铭牌设置)。
(2)配置编码器数据(设置P50083,P2000),过程如下:
P50083=1,对应测速机反馈;
P50083=2,对应编码器反馈;
P50083=3,对应EMF反馈;
P50083=4,对应自由连接的速度反馈;
P50083=5,对应从SMC30接收的速度反馈;
调试,先将P50083设置为EMF反馈,待电动机转动确认测速反馈信号正确后,再将P50083设为对应的值。
其中,P2000=电动机高转速。该参数必须设置,否则会报警。
(3)配置励磁,过程如下:
P50082=0,禁用励磁;
P50082=1,励磁电流根据进线接触器状态来确定是否建立;
P50082=2,当装置进入≥O7.0状态,经过P50258设置的时间后,励磁电流从额定励磁电流减小到P50257参数设置的静态励磁电流;
P50082=3,始终通入额定励磁电流(弱磁区除外);P50081,是否处于弱磁状态。
(4)配置通讯报文。由于西门子70系列调速器和西门子80系列调速器的控制字及状态字报文不一致,需要将80系列调速器的P0922参数设置为999自由报文,可以更改报文不一致的部分,实现原有控制功能。注意在设置报文时可以先选择352报文格式进行保存,这样可以将控制字及状态字参数全部代入,然后再更改为999自由报文(只需更改报文不一致的部分即可),如图4所示。
(5)配置基本参数:设置转矩、电流限幅、斜坡时间。调试,建议保持出厂设置。
(6)配置信息汇总:可以将配置信息导出,留档保存,便于后期维护。
(7)保存配置好的参数,并下载到DCM。
2. 2. 4. 3 优化调试
(1)启用controlpanel的监控功能查看装置的运行状态、控制字状态和电动机转速等信息。
(2)电枢电流环优化中,电动机应保持静止。某些电动机由于有剩磁会发生旋转,甚至报F60038故障,这种情况要锁住电动机。
(3)确认测速装置工作正常,修改P50083通过控制面板给定转速,启动点击后,查看R61(编码器反馈的速度实际值)的参数值。确认极性、速度值与控制面板给定值一致后,修改P50083的设置值(如使用编码器设置为2,测速发电机设置为1)。
(4)在空载情况下进行速度环优化。带荷载后可根据特性要求再手动调整速度环的PID参数,如P50225(速度环比例系数)和P50226(速度环积分时间)。
(5)根据电动机实际工作情况选择是否需要弱磁优化。需要注意在空载情况下可以进行弱磁优化,当P50083反馈方式为3时不能进行弱磁优化。
(6)复制RAM到ROM,上载并保存,直流调速器调试完成。
2. 2. 5 裁刀控制系统程序编写及调试
2. 2. 5. 1 硬件替换
原裁刀控制系统由西门子S7-300系列PLC控制,并作为从站与生产线主站PLC进行数据交换,本次升级将裁刀PLC进行拆除,并加装153-1AA03-0XB0接口模块,作为生产线主CPU的分站进行组态,由S7-400CPU直接对裁刀进行控制,可节约备件成本。裁刀数据状态显示用的西门子文本屏升级为西门子新式的触摸屏,解决了淘汰备件难以购买的问题。
2. 2. 5. 2 裁刀程序编写
本次裁刀改造只是对裁刀电气硬件部分及控制方式进行升级,裁刀动作程序逻辑并无变化,所以只需将原裁刀程序移植到S7-400CPU程序即可。由于S7-300PLC与S7-400PLC程序地址分配存在冲突,不能直接移植,须将S7-300PLC程序按一定规则进行改进,具体过程如下:新的I地址从200开始直接+200,超300减100,老的M地址改为0~200,新的M地址直接+700,新的定时器地址直接+300,FC,FB和DB功能模块直接+300。
2. 2. 5. 3 硬件替换程序编写注意事项
(1)一般S7-400系列CPU有2048个定时器,S7-300系列CPU有256个定时器。
(2)CPU不同对应的定时器数量也不同。实际数量按以下步骤查询:打开STEP7项目硬件组态,在连线或者模拟的状态下点击在线/离线、双击CPU、性能数据(PerformanceData)、地址区(AddressAreas)。
2. 3 升级过程中遇到的问题及相应处理办法
在编写程序硬件组态时,在PN通讯模块6GK7443-1EX30-0EX0添加完成后不显示PN网络线,无法添加变频器。原因是PLC已由6ES7414-3XJ00-0AB0升级为6ES7414-3XM05-0AB0,新安装的PLC备件是前期储备的,版本是V5.2,该版本不支持添加6GK7443-1EX30-0EX0模块,将PLC版本由V5.2升级为V5.3后即可解决该问题。
3.结论
目前,双复合生产线电气控制系统升级改造完成后已连续生产12个月,设备运行稳定可靠,解决了备件停产及故障率高的问题,改造目的完全实现。通过本次升级,不仅解决了设备潜在的电气故障隐患,也锻炼和提升了基层技术人员和维修人员的技能水平。