磷肥工业废水的主要污染物为高浓度的磷和氟化物。含磷废水给回用带来很大困难,过量的磷会造成水体富营养化,引起藻类和霉菌等微生物繁殖,使管道结垢,设备效率低下;水体中氟元素的累积会对人体的骨骼造成伤害。所以,磷肥工业废水处理是对环境友好型企业的必然要求。实现废水回用,减少对新鲜水的用量,降低对水资源的消耗。
磷肥工业废水的处理,大多采用中和沉淀工艺,使F-和PO43-从废水中分离出去,沉淀剂一般为石灰。中和沉淀法主要包括一级中和沉淀法、二级中和沉淀法、二级中和沉淀碱过量加酸反调法。
一级中和沉淀法在实际操作中,因生产废水的成分相对复杂,理论除氟曲线并不能真实反应废水中F-的变化情况,一般出水氟浓度为30mg•L-1左右,不能满足排放要求,现在一般不再使用。二级中和沉淀法,废水pH值分别控制在6~7和8~9,通过2次中和反应可将F-含量降到10mg•L-1以下,同时也有较好的脱磷效果。但在实际处理过程中,废水pH值在5~8时,沉淀生成速度较慢,形成理想沉淀的时间较长,所以F-的去除效果不能满足排放要求,也不能满足回用条件。二级中和沉淀碱过量加酸反调法,可以解决一级中和沉淀法和二级中和沉淀法的不足,但是加酸反调增加了处理费用。鉴于此,作者对二级中和沉淀碱过量加酸反调法的处理工艺进行了改进,对处理后的水进行回用,只对超出回用量的废水进行加酸反调,可以大大降低加酸反调的费用。
1、水量和水质
废水排放量190t•h-1,设计处理水量为200t•h-1,运行时间为24h。
水质:pH值1~2,c(P)=200mg•L-1,c(F-)=3230mg•L-1,c(H2SiF6)=1053mg•L-1。“磷肥工业水污染物排放标准”(GB15580-2011)中主要指标为:pH值为6~9,c(F-)=15mg•L-1,c(P)=10~15mg•L-1。
2、处理工艺
废水处理工艺流程见图1。
废水主要来自磷石膏净化装置、磷酸生产装置的废水和磷石膏渣场排放废水。废水处理采用两级石灰中和、二级絮凝沉淀以及出水加酸反调法处理工艺去除废水中的磷和氟。磷肥厂排出的含高浓度磷、氟废水的中和反应如下: (1)一级(段)中和(pH<5)
一级中和阶段,来自磷石膏净化装置、磷酸装置的生产废水和磷石膏渣场排放废水经1#pH值调节池将pH值调节至3~5,然后进入2#pH值调节池将pH值调至6~8;依据化学反应式(1)和(2),生成微溶于水的CaHPO4和微溶于无机酸的CaF2。废水自流进入加有絮凝剂PAM的絮凝池,再进入初次沉淀池沉淀。经过一级反应,废水中氟含量降至90mg•L-1左右,磷含量降至30mg•L-1左右。
二级中和阶段,在混合池中加入石灰乳和碱液调节至pH>12,依据化学反应式(4),生成难溶物质氟磷灰石CaF(PO4)3。混合池中加入硫酸铝溶液,发生如下反应:
生成的AlF3和Al(OH)F2均为难溶物,使水中的氟含量进一步降低。2#絮凝池中加入絮凝剂PAM,形成的大量絮体对水中的氟离子具有物理吸附、配体交换及卷扫作用,絮体在二沉池中沉淀后可以去除部分F-。二沉池出水外排时加酸反调pH值至6~9,上清液中的氢氧化钙与酸反应生成强电解质氯化钙,电离出大量的钙离子,与氟化钙产生同离子效应,会进一步降低出水中的氟化钙含量。二级中和反应出水加酸反调后,出水氟含量降至10mg•L-1以下,磷含量降至10mg•L-1以下,出水水质达到“磷肥工业水污染物排放标准”(GB15580-2011)中新建企业水污染物排放限值。
初次沉淀池和二沉池的污泥经真空转鼓过滤脱水后,泥饼外运,过滤液经泵输送至2#pH值调节池进行处理。
3、废水回用
废水经过一级中和处理后,出水氟含量降至90mg•L-1左右,磷含量降至30mg•L-1左右,pH值为6~8,符合磷石膏净化装置中冲洗水的要求,可以直接回用于磷石膏净化装置,减少后续二级中和反应的负荷,回用水量又可以减少新鲜水的用量。
废水经二级中和处理后的出水分为两部分,一部分多余的废水加酸反调后直接排放;其余废水不经加酸反调直接作为酸性循环水站的补充水回用。酸性循环水站的循环水比较特殊,循环水与工艺介质直接接触,所以循环水呈酸性。经上述二级中和沉淀处理的出水pH值为碱性,水中氟含量降至10mg•L-1以下,磷含量降至10mg•L-1以下,符合酸性循环水的补水水质要求。
回用酸性循环水站和净化装置的废水均无需加酸反调,可以大大减少酸投加量,降低废水的处理成本。