找出工期延误的原因。采用网络管理,采用施工总进度计划与月、周计划相结合的网络对施工进度进行控制和管理,生产、施工的主导。合理安排施工程序。做好劳动组织协调,通过施工网络节点控制目标的实现,保障各控制点工期目标的实现,通过各控制点工期目标的实现,进一步总工期控制进度计划的实现。
(4)完井下入套管后,滤水管段的滤料体积过大,不能杰出的起到过滤效果,完井后就会呈现涌砂表象。
(5)完孔后下完套管填滤料时,因单个缘由构成滤料没有将滤水管悉数围填,有滤料悬空不密实或滤料没有抵达滤水管顶部的表象,构成滤水管进水时没有滤料过滤,呈现涌沙表象,或井孔斜度过大,滤水管靠壁严峻构成滤料围填不均,滤水管与地层的粉砂层直接触摸,完井后也会呈现涌砂表象。
(6)套管上部在地层的咸水段,当咸水层的水质腐蚀性大时,时刻久了上部的套管会被腐蚀性强的水质腐蚀穿孔,呈现破漏涌砂表象。
(7)水井在运用中,电泵存在质量问题或磨损后未及时修理,呈现电泵的泵轴与电机的转子不同心或泵轴(电机转子)磨损构成空隙量过大,当电机发动时会呈现很大摇摆,摇摆时会碰击水井套管,时刻久了因碰击呈现的裂隙也会呈现涌砂。
(8)水井运用中,潜水电泵的输水管(泵管)的衔接处(法兰间)松动,或输水管被腐蚀穿孔构成高压水自此处喷向套管,时刻久了会呈现水滴石穿的情况使套管穿孔破漏。
(9)地壳改变构成的套管决裂,地壳在水平或垂直改变时,会发生无穷的力,一起对水井套管也会发生相同的力,当地壳改变发生的力大于套管的承受力时,套管就会变形、破漏、开裂移位,呈现提水时涌砂表象。别的跟着地下水不断开采,初始地层压力的降低一级,致使地层内部结构的改变,由于地应力效果,损坏了断层相对停止状态,上发生滑移,对套管发生剪切损坏也是构成水井套管破漏损坏的缘由。
建立奖惩制度,开展劳动竞赛,责任合同与效益挂钩,为班组工作和生活提供后勤保障,保持强烈的积极性和责任感,确保施工任务的顺利完成,投入先进的周转材料和工具,施工质量和工期要求。根据工程进度计划,充分周转材料和机具的及时供应。五是适当机械设备,劳动生产率。配备各种材料和设备,充分发挥机械设备的效率,加快施工进度。
其粒径为含水层粒径D的20~30倍,用空压机抽水,使含水层排空,再充填砾石,再用大型空压机反复冲洗。该井产水量为正常产水量的50%以上。一侧产砂,另一侧管道内填充砾石。当井水量、含砂量设计要求时,提出泵管,完成填砾抽水工作。可满意的含水量和含砂量,但要求洗井设备的容量。
操作方法及注意事项
⑴保持钻具内孔清洁,以防将潜孔锤卡住而不能工作,防止过快磨损内缸套和。
⑵钻具接近井底0.3m时送风,待风返回井口后再开车转动钻具,扫到井底,潜孔锤工作正常后方可按正
常参数钻进。
⑶加钻杆时把钻具提离井底,主动钻杆出井口后方可停风、加钻杆。
⑷加钻杆后,先探明井底内沉渣,如超过0.5m时,要先送风清渣,然后再正常钻进。
⑸若井深超过100m,孔径在200mm以上,每进尺6~9m至少要专门清渣一次,观察返上来的岩屑数量,确
定岩粉全部返出后,方可进尺,以防井壁储存过多岩屑,造成埋钻事故。
⑹当井深超过300m时,泡沫剂溶液送量如超过30L/min,就会影响潜孔锤正常工作,应采取分段清渣法
。即每进尺3m左右,将钻具提离井底,潜孔锤停止工作,加入泡沫剂溶液,待岩屑清除后,再少送泡沫剂溶
液,转入正常钻进,以此循环。
⑺若井径超过300mm,风量严重不足,加入泡沫剂也清除不了岩屑,要在潜孔锤上部加带取粉管,以取
粉管的容积大小来确定回次进尺深度,另外一种办法是两台空压机并联使用清渣,这样效果很好。
⑻泡沫钻进时,先送风,再泵入泡沫溶液,以防循环系统堵塞时泡沫剂溶液空压机内部造成设备事
故。
⑼当地层以砂岩为主且厚时,一个潜孔锤钎头就很难钻进到预计井深,需用两个以上相同规格的钎头交
替使用,以防止经磨损外径相差较大时,新钎头下不到井底。
⑽如空气潜孔锤钻进中遇大厚度塑状泥灰岩(如壶关井在420~443m遇大厚度塑状泥质灰岩),先
用葫芦钻头打穿泥灰岩,再下井管使其坐到泥灰岩上部,然后再用潜孔锤正常钻进,这时在钻进中井管
自然下行到硬岩处。
⑾每回次结束,要及时检查潜孔锤,如丝扣连接部位及钻头卡销等关键部位,以防潜孔锤零部件脱落井
内。