西门子SMART200授权供应商
网线连接数控系统808D的X130通讯口和1200PLC的以太网接口; 数控系统808D网络连接设置;在机床自动化改造时,数控机床和PLC之间进行数据交互,实现数控机床自动控制的功能,需要使用支持的通讯协议或者硬件接线的方式实现。
平时S7-300、ET200M项目的设计、实施中,经常采用的数字量输出模块是DO3224V/0.5A(6ES7322-1BL00-0AA0),32个输出点,属于安全电压等级的模块;此模块输出属于晶体管类型,具有快速响应的特征;可以看出此模块输出驱动能力较小,理论上触点容量只有24x0.5=12VA。
333模拟量输入输出模块0AB0表示的所带附件及版本号。日本东芝公司也生产PLC,其EX小型机及EX-PLUS小型机在国内也用得很多。它的编程语言是梯形图,其专用的编程器用梯形图语言编程。另外,还有EX00系列模块式PLC,点数较多,也是用梯形图语言编程。
PLC与继电器系统的比较在PLC出现以前,继电器硬接线电路是逻辑、顺序控制的唯一执行者,它结采用微电子技术制造的可编程序控制器与微机一样,也由CPU、ROM(或者FLASH)、RAM、I/O接口等组成,但又不同于一般的微机,可编程序控制器采用了特殊的抗干扰技术,是一种特殊的工业控制计算机。
智能编程器又称图形编程器,本质上它是一台专用便携式计算机,如三菱公司的GP-80FX-E智能编程器。它可直接输入和编辑梯形图程序,使用更加直观、方便,但价格较高,操作也比较复杂。专用编程器只能对指定厂家的几种PLC进行编程,使用范围有限,价格较高。
西门子变频器风扇是保证变频器能正常工作的关键的辅助设备,西门子变频器风扇故障后,一般变频器会报变频器过热故障,通常的处理办法--根据风扇的电源取电回路及其控制方式进行排查(提供的资料有时候不详细,需要在现场顺着线路进行分析排查),有些并不是真正的风扇故障,而是其控制板故障或微动开关故障(接触到的ABB的大功率Z容易发生这类故障),而实际本身风扇故障很少;下面简单举例说明接触到的风扇故障处理办法:
1、大功率变频器的风扇坏了。
整流单元和逆变单元的风扇坏了,会报变频器过温保护---检查办法,测量风扇是不是真的坏了,假如真的换掉它;假如没坏,检查控制回路和微动开关是否正常;常见的故障是--变频器风扇控制板损坏,造成风扇不转,解决办法,可以考虑直接接外部的电源作为风机电源;假如是微动开关坏了,换一个,或者应急的时候短接那微动开关;采取这些措施后,防止变频器真正过热时能正常报警,可以接一个温度传感器、温度开关的触点接到控制回路去,超温后--可以跳停,保护变频器;假如这个系列的变频器整流单元和逆变单元的风扇都不转,检查下直流母线取电后的电路,风扇电源Z初的来源是直流母线;这个系列的柜顶风扇不转,检查辅助电源的控制回路;
2、小功率变频器。
西门子的变频器里面有多个风扇,部分风扇是直接从输入端引交流供电的,部分风扇是通过直流母线电压取电,变成24V--然后到一个风机控制板上--然后给风机提供电源的;需要分清楚,并逐个排查;而SEW的小功率变频器,风机不转并不代表风扇真的故障了,风机是受柜内温度控制的,温度没达到设定值,温度开关不动作,风扇不会起动,此时的不动并不代表风扇故障;所以要根据现场情况,分析风扇的控制回路,然后逐个排查。
变频器的选型应满足以下条件:
(1)电压等级与控制电机相符。
(2)额定电流为控制电机额定电流的1.1~1.5倍。
(3)根据被控设备的负载特性选择变频器的类型。
油隔泵为恒转矩负载,Z好选用驱动转矩极限范围宽的G7变频器。选择FRNl60G7_4EX,变频器额定电压为400V,额定输出电流为304A,驱动转矩极限为150%,改用FRNl60G7。4EX后,上述问题再也没有发生。
2.安装环境
由于变频器集成度高,整体结构紧凑,自身散热量较大,因此对安装环境的温度、湿度和粉尘含量要求高。山西铝厂的变频器安装于操作室内,因安装车间属于干法车间,变频器运行环境差,操作室粉尘多,夏季室内温度高,曾多次发生变频器故障。在对操作室进行密封和加冷却设施后,情况大为改善。后来因操作室集中空调冷凝水较多,距离柜子太近,发生了一起变频器控制板元件损坏的故障。可见在安装变频器的同时,必须为变频器提供一个好的运行环境。
参数设定
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
(1)外加起停按钮及电位器调频无效。变频器出厂时设定为通过键盘面板操作,外部控制无效,端子FWD_CM用短接片短接。选择外部起停及调频控制时,必须将该短接片去掉。出现上面问题,可能是FWD,CM短接片未取掉,操作方式和调频方式参数选择错误所致,应重点对该部分进行检查。
(2)变频器在电机空载时工作正常,但不能带载起动。这种问题常常出现在恒转矩负载。山西铝厂一台FRNl60P7。4EX变频器在试车时电机空试正常、但一带负荷即跳闸,提高了加减速时间后仍无法带载。继续检查转矩提升值,将转矩提升值由“2”改为“7”后,提高了低频时的电压输出。改善了低频时的带载特性,电机带载正常。遇到上述问题时应重点检查加、减速时间设定及转矩提升设定值。
(3)变频器投入运行、电机还未起动就过载跳停。山西铝厂一台7.5kW_6极电机采用变频控制,变频器在投入运行起动时、频繁跳停。经查原设定时将偏置频率设定为2H2、变频器在接到运行指令但未给出调频信号之前、受控电机将一直接收2H2的低频运行指令而无法起动。经测定该电机的堵转电流达到47A,约为电机额定电流3倍,变频器过载保护动作属正常。改偏置频率为0Hz,电机起动正常。
(4)频率已经达到较大值,但电机转速仍不高。一台新投用的变频器频率设置显示已经很大,但电机转速明显较同频率下其它电机低。检查频率增益设定值为150%。由频率设定信号增益定义可知:设定增益为设定模拟频率信号对输出频率的比率,假设设定频率为30Hz,实际输出频率仅为20H2。将设定增益改为百%后,问题得到解决。
(5)频率上升到一定数值,继续向上调节时,频率保持在一定值不断跳跃,转速不能提高。变频器工作时,将自动计算输出转矩,并将输出转矩限制在设定值内。如果驱动转矩设定值偏小,将可能因输出转矩受到限制,使变频器输出频率达不到给定频率。遇到上面的问题,应检查驱动转矩设定值是否偏小,变频器的容量是否偏小,再设法解决。