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空虚时读读经典,闲暇时读读小说,忙碌时读读警句,困惑时读读格言。
2007 年,中石化青岛石油化工有限责任公司(以下简称:青岛炼化),从西门子采购了SIMOVERT S 变频系统,用于催化装置备用主风机电机软启动环节。2015 年7 月恰逢青岛炼化每隔4 年的例行计划大修期,用户想借此大修机会对SIMOVERT S 变频系统进行升级改造。西门子成立了由王旭东、刘志国、罗文旭等工程师组成的国内项目组,通过和德国总部多次协调和技术确认,为用户提出了SIMOVERT S“部分”升级改造的解决方案。所谓“部分”升级改造,主要是移除SIMOVERT S 变频系统中现有的控制柜,并安装新的SINAMICS GL150 的控制柜;保持设备原来的现场设计布局,现场基本没有其他基础工作;新旧控制柜整体更换,现场切换时间短;用户的生产流程和工艺接口无需改变,降低了故障的风险。同时,保留SIMOVERT S 原来的功率柜,以节省改造费用,并更新柜内的一些元件,升级所有线缆连接等。“部分”升级改造后的SIMOVERT S 变频系统性能和西门子新一代SINAMICS GL150 变频系统的性能基本相当,提高备件的可用性,有最新的技术支持和服务保证,降低维护费用,提高生产设备的可靠性,提高了生产效率和利润,延长了设备的寿命,所投入的成本则比更换整套SINAMICS GL150 变频系统大幅节约。
客户利益永远第一
青岛炼化的工程师们研究了西门子的方案后,同意了“部分”升级改造。但是由于用户决策时间较晚,到了2015 年5 月双方才讨论签订商务合同,如果按照西门子正常6 个月的供货周期来执行,工程实施的日期将错过这次大修的排期,而一旦错过,就将再等4 年。青岛炼化的工程师们不甘心,他们求助西门子想想办法。西门子非常理解青岛炼化的实际困难,针对特殊情况,西门子紧急与另一国内客户进行磋商并成功达成谅解,将其订购的SINAMICS GL150 变频柜优先提供到青岛炼化的升级改造项目。双方随之签订了商务合同。西门子国内项目组在同期要执行多个项目的情况下,进行了周密的进度规划,只用了很短的时间,就完成了在西门子北京服务维修车间进行的SINAMICS GL150 控制柜的预装配和测试,并连同所需物料发送到青岛炼化现场。
高效协同成功交付
任何工程项目在现场实施环节上都必定是一次大考。青岛炼化大修期间,项目不同、工种不同的几千人同时在厂区工作,现场情况复杂,各种安全规定都必须严格的执行。西门子工程实施团队严格按照客户的HSE 规范进行施工作业,充分协作,他们白天在车间装配测试,晚上多次加班和德国总部同事沟通测试进展和澄清技术问题(因时差因素),为了提高沟通效率,微信成为西门子国内工程师和德国工程师之间实时沟通的便捷桥梁。经过一周奋战,王旭东、刘志国、罗文旭圆满完成了现场工程作业。西门子工业客户服务部的鲁亚洲在回顾项目现场阶段时说:“在青岛炼化项目现场,升级改造工程进展顺利,计划两周的工作最终提前了一整周的时间圆满交付。青岛炼化的HSE 部门和电气部几次对我们西门子项目组的敬业和高效进行了表扬。”“升级改造后,对于青岛炼化的工程们来说最大的好处就是设备便于维护了,”负责此次青岛炼化项目的西门子业务经理汪强介绍说,“原来的控制柜内部的接线复杂,需要用户的维护人员具有较高的产品技术知识;升级改造后,新的控制柜内部简洁,潜在故障点少,检测操作方便。”