一体化气浮设备 气浮设备 好设备至诚造

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气浮设备存在的技术问题

混合室外表水流方向从中心收油槽流向罐壁,且散流式气液混合气泡较大,气浮设备,上升过程中易于破碎并构成强紊流。循环泵设计难于进行有用调节,不能适应水量改变负荷的影响,应进行更新,同时避免运行期间的剧烈振荡。

气浮设备循环泵换型改造

改造气浮机内喷射出口,拆除原有气浮循环泵,装置固定新增的气液混合泵,装置及固定新增气液混合泵的配套装置(包括气流别离罐、压力表、真空表),装置各设备管线及附件。

气浮设备选型

气液混合泵类型:80FP;数量:2 台;单泵电机功率:18.5 kW;扬程:50 m。气液别离罐容积:100 L;数量:2 台。

工艺核算

依据实验结果挑选恰当的溶气压力及回流比(溶气水量与待处理水量比值)。通常溶气压力选用0.2~0.4 MPa,回流比取5%~10%。依据实验药剂品种、投加量和完结絮凝所需时间,通常气浮设备取絮凝时间10~20 min。触摸室水流上升流速一般取10~20 mm/s,向下流速一般取1.5~2.5 mm/s。

气浮设备



在气浮刮渣机体系的运转中,刮渣机支撑滚轮先后采用了尼龙棒和铸铁原料,涡凹气浮设备,都呈现了滚轮卡滞不转后与轨迹发生磨损,导致滚轮的一边磨平的现象。剖析后发现,因为工艺技术的约束,在制作滚轮时不能静确定位圆心,使滚轮呈现偏疼现象,小型气浮设备,使滚轮不能正常的滚动,导致了呈现一边磨平的现象。

气浮设备处理这个问题,只要进步滚轮的制作工艺,静确定位圆心,使支撑两头的滚轮滚动具有杰出的滚动性和同步性。

从12 月份检修后,只是不到四个月的时刻,就出现了轨迹腐蚀掉落的问题,这不能只是从设备和工艺的视点来考虑,更要从检修进程和质量的视点来考虑这个问题。在12 月份检修的时分,发现链条、支撑、滚轮腐蚀严重,气浮设备无法持续运用,随即进行了替换,关于轨迹的状况,气浮设备虽然也呈现了必定的腐蚀,但考虑不严峻就没有进行替换和维修,这是导致4 月份停机检修的一个重要的原因。综上所述,导致高浓污水气浮刮渣机体系屡次检修,更换首要零配件的首要原因既有工艺和运用方面的问题,也有设备自身质量和规划的问题,还有检修质量的问题。要处理这些问题,延伸气浮机刮渣机体系的运用周期,就必须从这三个方面下手来处理。

气浮设备



气浮设备首要由送料及射流充气部分、旋流-布气充气混合器部分、多相液流输送管部分和旋流固-液分离器等四部分组成。气浮设备首要特点在于喷射器吸气和空压机加压充气的综合利用,以及混合流体在旋流-布气充气混合器内的三维多相上旋混合活动,从而强化了杂质颗粒与气泡的碰撞、粘附机会,使质量的传递与动量、能量的交流大为增加,提高了分离效率,体系可接连、高负荷工作。

该气浮设备的首要溶气进程是喷射器5 利用液体的喷射构成的负压吸入并压缩空气(一次进气),使空气溶于水中,一起在混凝器7 的底部还有很多的由压缩空气经布气板充气而构成的微气泡(二次进气),两股气流经混合后作上旋运动,一体化气浮设备,构成激烈的紊流,增强了气浮与颗粒之间的粘附。气浮设备处理含Ni2 、Cu2 浓度在150 mg/L ~250mg/L 范围内的废水时,气浮分离效率在97%以上,比常规加压溶气气浮体系快10 倍以上,能耗削减30%。据报道,该装置产品已出口到香港及东南亚国家和地

区。其处理量可达450 m3/h。此外,一些其他的气浮设备,如射流气浮设备,Jameson 气浮槽、机械鼓气气浮设备、逆流共聚气浮设备以及选用溶气泵的气浮体系等也在实践中有所使用。这些气浮设备一般是在传统气浮设备的根底上,以生成更加细微、稳定的气泡、气浮设备醉大程度下降能耗以及削减占地面积等为意图改造而成。

气浮设备



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发布时间
2022-12-29 14:14
所属行业
废气处理成套设备
编号
31174121
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