6FC5372-0AA30-0AA1参数详细
通信写入限制
可对 V 存储器特定范围的通信写入进行限制,禁止对其它存储区进行通信写入(I、Q、
AQ 和 M)。要对 V 存储器特定范围的通信写入进行限制,选中“限制”(Restrict) 复选框,
以字节为单位组态 V 存储器范围。
使用此功能,用户程序可先验证写入此存储器子集的数据,然后再在应用程序中使用数
据,以获得更好的安全性。请注意,这些限制只适用于通信写入(例如来自 HMI、
STEP 7-Micro/WIN SMART、PC Access 和其它 CPU PUT 指令的写入),不适用于用
户程序写入。
说明
如果限制对 V 存储器特定范围的写访问,确保“文本显示”模块或 HMI 只在 V 存储器的可
写范围内写入。此外,如果使用 PID 向导、PID 控制面板、运动控制向导或运动控制面
板,确保这些向导或面板使用的 V 存储器在其可写范围内。
禁用此项限制时,可写入存储区的全部范围,包括 I、Q、M、V 和 AQ。
串行端口模式更改和日时钟 (TOD) 写入
无需密码也可通过串行端口(如果 CPU 型号支持,内置 RS485 和 RS485/RS232 信号
板都可使用)允许 CPU 模式更改(go-to-RUN 和 go-to-STOP)和 TOD 写入。为此,在
“串行端口”(Serial Ports) 部分选中“允许”(Allow) 复选框。
此复选框可向下兼容不提示这些功能的密码的旧版 HMI。下列选项可用:
● 如果已选中此复选框且 CPU 受密码保护,则可使用这些旧版 HMI 更改工作模式和进
行 TOD 写入。
● 如果未选中此复选框且 CPU 受密码保护,无法使用这些旧版 HMI 更改工作模式和进
行 TOD 写入。
● 如果 CPU 不受密码保护,无论是否选中复选框,都可使用这些旧版 HMI 更改工作模
式和进行 TOD 写入。
PLC 设备组态
6.1 组态 PLC 系统的运行
S7-200 SMART
156 系统手册, V2.5, 01/2020, A5E03822234-AI
访问受密码保护的 CPU
说明
输入受密码保护的 CPU 的密码后,当编程设备从 S7-200 SMART CPU 断开后,该密码
的授权级别多可保持一分钟有效时间。始终在断开电缆之前退出
STEP 7-Micro/WIN SMART,以防另一位用户未经授权擅自访问。
通过网络输入密码并不影响 S7-200 SMART CPU 的密码保护。如果一位授权用户通过网
络访问受限功能,则不授权其他用户访问这些功能。在某一时刻,只允许一位用户无限制
访问 S7-200 SMART CPU。
星三角降压启动,通过改变电机绕组的接法,达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。 首先我们来看星三角降压启动电路图,左边为主电路也成为一次回路;右边为控制回路又称为二次回路。当我们合上总电源开关QS,接触器KM1、KM2、KM3线圈没有通电,所以主触点和辅助触点都没有闭合,电机没有通电不运转。 当按下启动按钮SB1,接触器KM1线圈得电,主触点KM1闭合得电,辅助常开KM1闭合实现自锁,同时KM3和KT线圈得电,KM3主触点闭合,此时KM1和KM3主触点都闭合,电机得电,实现星形启动运转,常闭触点KM3断开实现互锁,KM2主触点不会得电,保护电路不会短路。此时时间继电器KT开始计时(一般设定10左右),当时间继电器计时结束,KT常开触点断开,KM3线圈失电,电机不通电,由于有惯性会一直运转,同时KM3常闭触点闭合,时间继电器常开触点KT闭合,接触器KM2线圈得电,此时,接触器主触点KM3得电,KM1和KM3闭合使电机继续运行,实现三角形运转,至此,星三角降压启动完成,如果按下停止按钮SB2,KM1和KM2线圈失电,主触点断开,电机停止运行。注意,在接触器KM3向KM2转换时,时间是非常短暂的,不会影响电机中间过程的运行。 大家注意理解KM1和KM3得电,实现星形运转;KM1和KM2得电,实现三角形运转;KM2和KM3是互锁关系,两者不会同时得电,因为这是在KM2和KM3线路中串联也对方的常闭触点,只要一方线圈得电,另一方常闭触点就会断开,两者实现互锁,不能同时得电。星三角降压启动的实物接线也很简单,只要认得电路符号,按照从左到右,从上到下的原则,一步一步的操作,*后在检查一遍就可以了。 |
近一段时期,生产设备出现主拖拽电机烧毁故障频繁,因为是老设备使用年限超限,并且长期在潮湿的环境里频繁启停,电动机故障率一直很高,所以起初,并没有引起注意,直到月末机物料核算时才发现电动机外送维修费用比以往高出许多,从机台号可以看出故障主要集中出现在一条生产线上。
于是通报电工班查找原因,既然集中出现在某条生产线上,原因就不难查找,要么是运行设备出现转阻,电机存在超负荷运行问题,要么电源问题,电机在不正常电压区间运转,一般整条生产线出现问题,多由这两点都能引起。
这两点排查起来也非常简单,排除设备存在阻力过大电机超负荷运行问题后,再测量电源电压时发现,380伏的动力电压,其中有两相只有330多伏左右,而另两相则390伏左右,存在电压不等相问题,因为差距不是大,所以设备在运行时,并没有感觉到明显异常,如果不是对比电动机故障率或发现。
原因找到了,那解决问题就变得容易了,测量车间总进线,电压正常,分控各生产线的漏电保护器也只有这条生产线出现电压不等相问题,很显然,电压是经过漏电保护器后出现降低问题的,但漏电保护器从外观看并没有异常,也没有出现高热烧臭现象,这也是导致故障一直隐藏没被发现原因之一,更换掉漏电保护器后测量,电压正常,拆解换下的漏电保护器发现,其中有一相触点表面毛糙。
从这个维修实例可以总结出一点,维护保养时电压维稳也要作为一项点检内容,如果生产中出现电机损毁故障率变高,即使运行设备没有发现异常,电源是否正常也不容忽视。