西门子主机6ES7215-1BG40-0XB0参数详细
一、引言
工控产品在大型自动化控制系统中的应用向来讲究的是功能强大、性能稳定、故障率低。而作为主控设备和上位机的PLC和HMI在其中更是起着举足轻重的作用,分担着整个控制系统中大部分的执行和监控任务。在电力监控系统中,主控设备须根据系统中的电压、电流、频率等信号值对整个电力系统中执行机构的动作进行准确控制、并由上位机对这些信号数据进行实时监控。
二、系统构架:
1, 整个监控系统分成两个监控柜:A柜和B柜,具体的电控配置如下表
2, 监控系统工作原理示意图
三、控制系统说明:
1. 如图1所示,在A屏和B屏上,PLC通过DI和AI模块读取众多故障报警信号(开关量)和铁路系统中的电流、电压或频率信号(模拟量A/D转换)。例如下表
告警信号:
电力参数信号:
2. HMI通过COM1和COM2两个RS232端口分别监控A柜和B柜上的PLC,对系统中的电力信号进行实时的监控,同时根据开关量信号输入、利用宏指令实现对系统运行状况的各类告警提示,并记录历史告警信息。如下图:
3. 电力系统现场监控与操作是通过HMI来实现的,但同时系统中的这一系列参数也都必须传输到PC机上,实现数据采集、分类统计和显示的功能。PC机端的数据采集软件已经由用户开发好,无法更改,如下图.
4. 该软件的数据采集原则为“只收不发”,且仅接收符合一定协议的数据(参数格式必须为浮点数,以ASCII码格式传输),其他格式的数据均无法采集和显示。例如:
5. 这样,在PLC这端就必须满足几点:浮点数、ASCII数据转换、数据只发不收。同时根据数据采集软件的数据格式定义,A柜和B柜中的参数必须进行一定规则的组合分类;将重组后的数据发送到PC上,才算有效。否则要么造成PC端软件采集不到正确数据,无法正常显示;要么PLC端程序出现通讯错误。
6. 根据上述的特点,决定采取以下方式进行数据采集:
·如图1所示,A柜PLC先通过RS485端口以MODBUS协议通讯方式读取B柜PLC内的相关参数。
·在A柜PLC中,将A柜和B柜中的相关电力参数转换为浮点数并进行重新组合。
浮点数转换:
高低字节交换:
·将组合整理后的数据转换城ASCII码格式,并根据采集软件所支持的协议格式加上“头码”、“命令字”、“校验和”、“尾码”等。
·如图1所示,A柜PLC通过RS485端口,使用RS指令将数据发送给PC,同时将接收数据长度设为0,实现数据“只发不收”;由于数据长度非常长,而RS指令一次*多只能发送255字节;故需要分多次RS指令进行发送。
·*后如图2所示,只要PC端接收的数据符合自身的协议格式,数据采集软件就会自动在空白区域显示出所接收到的数据,并在如“系统输入模拟量数据”、“告警状态”等数据区块显示出相应电力参数值。
7. PLC中不断重复上述数据采集动作,就可以在PC机上实时显示系统当前的电力参数了。达到电力系统参数及时监控和收集的效果。
1 引言
剪折机是服装、鞋类等行业的商标加工类设备。剪折机用于带状商标剪切和折烫成型加工,首先通过切刀对商标进行冷切或者热切,然后经过模具对剪切完成的商标进行各种形状的折烫,可以实现对商标的切片、两边折、对折、中间折等,实现带状商标加工。自动剪折机外观如图1所示。模具和各种剪折方式如图2所示。
传统的剪折机是以仪表显示为主,采用单板机等嵌入式专用系统实现控制,商标长度通过机械调节。为了市场需求和自身发展要求,应用PLC和变频器以及触摸屏等通用电气自动化平台技术开发全自动化剪折机,是剪折机设备厂家的迫切需求。
图1 自动剪折机外观图
图2 模具和各种剪折方式
2 系统设计
2.1 系统分析
原剪折机是由电机带动凸轮机构使送料机构送料、模具来回运动和切刀上下运动,一个行程完成送料、剪切和折烫等动作,电机速度、手自动启停控制、状态检测和故障判断则由单片机控制板控制,每次加工不同长度的商标之前,需要手动调整转盘,从而设置出所需长短尺寸,用户反应该电气配置存在配件采购麻烦,控制板电气保护差、维护困难的缺点,希望能通过电气改造提高机器的性能和使用便利性。
2.2 台达自动化平台设计
根据机器的特点和用户需求,项目设计基于台达自动化体系平台。选用台达的SC系列PLC来替代控制板做为控制用,M变频器进行电机控制,3.8吋触摸屏取代面板按钮;计数器,定长送料部分则由步进电机控制。
(1)PLC部分:选用台达12SC11T主机,如图3所示。
图3 SC主机外观图
该主机是台达S系列中偏向运动控制的一款,非常适合需要高速控制定位的场合,比如伺服位置控制,数控加工等,本机配置点数比较精简,可以通过其强大的扩展功能轻易实现多点数,本项目中另外加16SP(DI 8点,DO8点)做为I/0扩展用。
(2)变频器部分:选用台达M系列015M21A型变频器,如图4所示。
图4 台达M系列变频器
特点:
·输出频率0.1~400Hz
·可设定V/F以及矢量控制
·载波频率可达15kHz
·支持MODBUS通讯
·内含PID反馈功能
·零速力矩保持功能
M系列台达变频器家族中的迷你高功能型,应用广泛,本项目中主要利用其变频和通讯功能,通过MODBUS通讯可以很方便地实现上位机对变频器进行参数设定和读取,从而实现对机器速度的准确实时监控。
(3)人机界面:选用台达3.8吋AS3.8BSTD型触摸屏,如图5所示。
图5 台达AS触摸屏
特点:
·8灰接蓝白STN,256色
·解析度:320*240像素
·支持RS485/RS232/RS422通讯
·支持USB存储、鼠标、打印
通过台达人机可以方便地控制和监视,原按钮和计数器功能都可以通过画面实现,使控制箱面板更加简洁,提高了产品的档次,适应了市场需求。
3 控制系统设计
3.1 主驱电机
主机要求速度达到0~150切/分,送料长度控制在0.2mm精度,工作长度范围在40mm-240mm。电机减速比设计为1:10,若要求达到200切/分,则当电机转速:n=150*10=1500转/分,要求输出频率为:f=n·p/60=1500·2/60=50Hz,速度要求满足。
3.2 送料步进电机
送料长度由步进电机控制,要求控制精度为0.2mm,送料辊周长115mm,减速比1:2,设置步进驱动器细分数使每转一圈对应脉冲数为600,送料辊每转1圈电机需转2圈,则每个脉冲对应送料长度为:L=115/2*600=0.096mm