西门子模块6ES7518-4AP00-0AB0
1 引言
MZQ-200型纵向切片机作为生产装修板的主要机械,其基本工作原理是:机头通过特殊输送带按一定的压力压住木料,正向刨切成一定规格的薄片,每次刨切后并返回,接着机头下降,周而复始。
早期的切片机每次刨切后进给量是通过时间继电器控制普通的三相异步电动机来实现的,靠电磁刹车停止进给,但由于三相异步电动机的转速因负载的不同而变化,所以每次进给量是不相同的,终造成压力不均,致使切片厚度不同,甚至无法刨切。也有通过调整微动开关的位置来控制进给电机的停止,来实现压力控制,但由于微动开关调整要凭借经验,所以也不利于调整。
随着工控技术的不断发展,可编程序控制器的性能价格比越来越高,步进电机受脉冲控制,位移量取决于脉冲数,而PLC又具有脉冲输出、脉冲控制功能,PLC与步进电机很容易实现位置控制功能。本系统将机头进给改为PLC控制步进电机,构成开环控制来实现**进给。
2 系统构成
采用LG公司的PLC集中控制(内置2轴位置控制功能、高速计数功能等,编程软件采用梯形图),采用KINCO公司的步进电机及步进电机控制器,另外用Easy view触摸屏与PLC通讯,显示、设定有关参数。其系统流程如图1所示。
图1 系统流程图
(1) 系统设计
因为本系统只有一台步进电机,所以只有1轴位置控制,其中P40为PLC位置通道1的脉冲输出端子,P42为方向控制端子。PLC与步进电机控制器及步进电机接线如图2所示。
图2 PLC与步进电机控制器及步进电机接线图
图3 参数设定界面
利用位置启动指令POSDST S(通道指定)、N1(/相对坐标)、SV1(位置地址)、SV2(位置速度)可以实现定量控制,利用POSJOG指令实现点动控制,点动速度及方向可以通过梯形图设定。在位置控制界面可以设定加速时间(Accel)、减速时间(Decel)、电子齿轮间隙(Backlash comp)、基本速度(Bias Speed)及上限速度(Speed limit) 设定点动的上限(High speed)及下限速度(Low speed)(单位为PPS)等参数,如图3所示。
(2) PLC通过RS232端口与触摸屏实现数据通讯
PLC通过RS232端口与触摸屏实现数据通讯,通过触摸屏显示有关数据以及帮助信息,设定有关数据。例如机头每次进给的距离,实际终转换为PLC输出的脉冲数,终控制步进电机进给步数。例如当传动比为1:30,丝杠螺距为6mm,步进电机200步/转时,步进电机设定步数(n)与机头实际进给量的关系为:n/200×1/30×6=0.1mm,即步进电机每走100步机头进给量为0.1mm。其中n就是PLC的位置地址,可以通过触摸屏设定,适当设定触摸屏的数值输入参数的小数点位置,即可以改变数值的10n或101/n倍。设定在触摸屏上输入0.1mm,对应PLC的输入数值即为100,PLC将通过指定通道输出100个脉冲,从而控制步进电机运行100步。以上设定是为了使操作者更加方便、直观地设定参数。
如果忽略机械传动间隙,不难得出本机机头自动下降精度为1/200×1/30×0.6mm=0.001mm。
有关PLC的位置控制参数设定及梯形图请参照图4。
图4 PLC的位置控制参数设定及梯形图
另外利用PLC的减计数器指令,可以预先设定刨切数量,以方便定量包装。
3 结束语
,利用PLC控制步进电机实现进给,简化了电路的设计,提高了系统的稳定性、设备的进给精度,通过编程软件可以方便的编制梯形图以及设定有关参数,利用触摸屏可以准确、直观的显示、设定有关参数,有效的提高了产品质量以及设备档次。
1 引言
某进口设备大面积的严重损坏。经过修理,更换了一大批电子元件,才勉强恢复原有的技术指标。但其工作已不是很可靠。由于该设备已停产,并且没有相关的代替设备.为配合生产需要,我们投入了对该设备的研制。原设备完全由晶体管电路构成,考虑到研制周期及可靠性等因素。我们决定采用PLC(Fx2N-32T)和触摸屏(MT506S)控制技术重新进行设计。
2 功能概述
该设备实质上就是一台专用的测控步进电机装置的设备。步进电机装置由步进电机及其相关电路组成。该设备功能包括:距离(工作步数)设定、启动、位置显示及清零,(自动、手动)连续或单次运行,(自动、手动)回原点,步进电机欠电流检测报警,原点到位显示等。
3 装置原理介绍
3.1 系统工作原理
系统工作原理如图1所示。图中触摸屏作为人机界面,用来显示并进行操作;PLC作为控制器,接收触摸屏的设定数据并进行逻辑处理,再控制步进电机。步进电机装置是受控对象,不能进行修改。它包括多种电源形式:步进电机工作在-24V三相双三拍直流矩形波的供电方式,还包括+12V、-12V、+5V等电压和极性不同的信号。为了使多种信号的检测和驱动、步进电机装置相匹配,增加了信号的转换电路。
图1 系统工作原理框图
3.2 转换电路原理
信号转换电路的部分电路,如图2,3所示。
图2中,当5V或0V信号到达电阻R1后,通过光电耦合器使PLC输入1信号接通,此时电机回原点运行的过程中开始计数,记录运行步数。当+12V信号到达“±12V信号”后, 首先点亮发光管D6,然后通过光电耦合器U1-3使PLC输入3接通,指示到达原点,电机停止运行;当-12V信号到达“±12V信号”后,通过光电耦合器U1-2使PLC输入2接通,超出设定极限。当-12V信号到达“-12V信号2”通过光电耦合器U1-3使PLC输入接通,指示到达原点,电机停止运行。
图2 信号转换电路
图3 步进电机驱动电路
3.3 电流检测原理
在步进电机驱动器中,内置了电流检测电路。电机发生断电或欠电流运行时,发出报警信号,使系统停止运行。检测原理是利用三相双三拍步进电机的工作特性,在任意时刻均有两相得电。只要检测任意时刻流过公共地线的电流大于相应额定电流的2/3即可认为工作正常,如小于相应额定电流的2/3,则认为欠电流运行。电路原理和时序图,如图3,4所示。
图3中,R是电流检测电阻,C用于消除竞争。在图4中IN表示三相双三拍电机流过公共点电流检测电阻的额定工作电流;In表示检测电流的门限,In=2/3IN;I表示电机的实际工作电流。ALM表示欠电流报警。系统运行后,当I≥In时,ALM报警,直到故障排除,系统复位后报警解除。图4中的细实线表示ALM未报警时的时序图。
图4 电流波形图
3.4 触摸屏的软件设计
(1) 首页:打开电源开关后,提示输入登录密码。正确输入密码后,自动进入首页。设备进入准备状态。
(2) 输入窗口:输入窗口主要用于设定并进行操作。包括键盘和主要操作控件,操作者可以直接对设备进行操作。
(3) 配方数据窗口:对于经常用到的操作数据,可以按照提供的格式存放到配方卡记忆体里面,当需要时把它调出来,而不需要临时输入数据,可以大大地提高操作效率。
(4) 控制窗口:控制窗口主要用于对设备的基本功能的操作和显示。包括一个隐藏的小键盘窗口,可以在需要设定数据时弹出。
(5) 元件检查窗口:用于对PLC内部关键元件的监测,以便出错时查找故障。
(6) 梯形图检查窗口:用于对PLC梯形图的实时监控(由于MT506S不具备直接显示PLC内部梯形图的功能,故采用了单独制作显示PLC各元件的方法组合成关键部分梯形图)。
3.5 PLC的软件设计
PLC程序流程图如图5所示。
系统初始化后,完成了距离设定,选择运行方式后.再看系统是否有故障或是否到达原点。当完全准备妥后,分别执行自动或手动操作。在按设定距离执行自动往返运行的过程中,当中间执行断开操作后,系统保持运行方向,运行到设定距离,保持显示,然后停止运行;当执行复位操作后,系统首先运行显示归零(计数清零),然后停止运行。在执行手动运行中,当到达设定距离后,系统保持显示,并停止运行;当运行中执行断开操作,方向不变,到达设定距离后,系统保持显示并停止运行;当执行复位操作,则运行显示归零(计数清零),然后停止运行。
图5 PLC程序流程框图
4 结束语
控制器采用触摸屏和PLC来实现,缩短了开发周期,提高了运行的可靠性,尤其适合此类要求工程周期短,可靠性高,批量小的设备开发。另外,软件的灵活性还有利于设备的改造和升级。