6ES7518-4UP00-0AB0型号介绍
对系统进行改进,设计采用多套PLC 系统和多层网通讯,开发氧枪系统、散状料系统、煤气回收系统应用软件,实现了分系统的独立自动控制,**了系统的自动化水平,为智能化炼钢及管理自动化提供了条件。
关键词:转炉;自动化控制系统;Modbus Plus网;PLC
1 前言
济南钢铁集团总公司炼钢厂(简称济钢炼钢厂)共有3座25t转炉,于1991年投产,年设计能力85万t。由于受当时技术水平的局限,转炉系统自动化控制水平比较落后。近年来,济钢对25t转炉的自动化控制系统进行了大量的研究改造和开发,使自动控制系统装备水平有了较大**,满足了钢产量240万t/a的生产要求。
2 转炉自动化控制系统改造方案
2.1 转炉控制的工艺要求
25t转炉自动化控制系统由转炉主体控制部分、外围设备控制部分以及能源介质控制部分等组成,包括:转炉炉体倾动控制及位置显示、氧枪升降控制及枪位显示、散状料上料控制及仪表显示、转炉水冷门控制、烟罩升降控制、除尘及煤气回收控制、汽化冷却控制、以及氧气、氮气、煤气、冷却水等能源介质的仪表控制等部分。这些系统既完成不同的工艺过程,又有相互关联,组成紧密有机的整体,以25min为周期连续生产。
2.2 存在问题分析
25t转炉原自动化控制系统分为两大部分,一部分为转炉主体部分984PLC,每座转炉设有1个主机站、2个I/O分站,主要控制转炉倾动、氧枪定位、冷却高压水、氮封系统、散状料上料、烟罩升降、氧枪和倾动的对外联锁。另一部分为MICON—200集散仪表系统,每座转炉1套,主要控制氧枪供氧系统及氧枪传动系统的联锁、底吹供氮、供氩系统的自动调节和控制、散料称量及下料系统的自动联锁,完成整个转炉系统的监控报警显示及动态画面的指示,并通过通讯单元C—200的UI板与主体984PLC相连。单座转炉原自动化控制系统如图1所示。
图1 25t转炉原自动化控制系统
25t转炉自1991年投入使用后,自动化系统先后暴露出一些问题,主要是:
(1)系统PLC与MICON—200两部分间的通讯性能较差。PLC与MICON—200之间传递的大量重要信号、联锁点,都依靠电缆直接将回路控制器P—200与PLC的I/O模块相连,线路复杂且不可靠。
(2)维护难度大。MICON—200系统对环境要求较高,使用寿命较短,且控制板通用性差。
(3)PLC系统设置不合理,特别是I/O站位处生产现场,大量烟尘导致故障较多。
(4)系统自动化控制水平较低,外部继电器联锁较多,而且三电一体化程度较差。
2.3 改造要求
(1)以实用性为主,从现场生产与维护的实际出发,对转炉自动化控制系统进行改造。
(2)要具有较强的独立性。3座转炉应相互独立,同一转炉的各控制系统也应具有一定的独立性。
(3)应具有一定的**性。改造后应有较高的自动化水平,并为以后实现智能化炼钢及自动化管理创造条件。
(4)经济可行,有较高的投入产出效益。
2.4 改造方案
(1) 采用多套PLC系统,分别完成各自相对独立的控制功能。
(2) 采用多层网通讯,避免因通讯故障引起的系统故障。
(3) 实现电气、仪表、计算机一体化的工业控制模式。
(4) 系统可实现与信息调度网、炼钢管理网相互进行数据交换。
(5) 具有简单的故障诊断系统,**故障处理速度。
改造后的转炉自动化控制系统如图2所示。
图2 改造后的转炉自动化控制系统
3 系统改造内容
3.1 转炉PLC控制系统
如图2所示,整个转炉自动化控制系统由多套PLC组成,其中每座转炉的本体PLC采用Quantum-140CPU21304主机,并带有2个远程I/O分站,设有3个监控站,主要完成氧枪气、水的监控和操作,散状料系统的监控与操作,煤气回收系统的监控和操作;每座转炉的传动PLC采用984—E685主机,并设有1个监控站,主要完成对转炉倾动和氧枪升降变频器的控制,并对操作进行监视。
3座转炉的公用部分也由多套PLC组成,汽化、上料等PLC采用984—685主机,并设有1个监控站,主要完成3座转炉的汽化冷却系统和上料系统的监视和控制,取消了所有二次仪表,实现了三电一体化。钢水称量PLC采用984—685主机,主要完成3座转炉钢水的称量及传输显示,信息PLC采用Quantum140CPU21304主机,并设3个监控站,主要传递及监视炼钢厂生产信息。在PLC选用上有984和Quantum,主要是考虑利用原有984PLC和减少改造投资。
3.2 通信网络的构成
转炉自动化控制系统通信网络采用的是多层网结构,主要由 Modbus Plus (MB+)网构成,以求减少系统间的相互影响。Modbus Plus网通过使用低成本的双绞线电缆使得计算机、控制器和其它数据源,在整个网络上作为同位体进行通信。本体PLC和汽化PLC与远程I/O站之间通信选用冗余的同轴电缆通过通信模块进行通信。每座转炉本身内各PLC和监控站之间的通信采用在PLC上加通信模块NOM的方案,在监控站安装SA85网卡,与NOM模块上Modbus Plus接口组成Modbus Plus网。网络分级通过NOM模块完成,依靠网桥可完成ModbusPlus网络分段。这样,3座转炉间通信网就具有三段Plus网,和两级网络设置,其作用是**网络总体运行速度,并减少主体生产设备控制系统网络出现故障的风险。
整个转炉Plus网络具有如下特点:
(1)网络系统规划设计简单明了,易于安装,费用低廉。
(2) 网络中各PLC系统是对等的MB+网络从站,是提供被监控参数的站点;各监控计算机是对等的MB+网络主站,是网络通信中令牌的占用者、控制者。各监控计算机可对MB+网络中的任意PLC系统所控制的生产过程实现监控。
(3) 因其对等性,网络系统中各监控系统对各PLC系统实现监控的任意性,使得各监控系统计算机实际可互为备用,且网络设备易于扩展、更换。
(4) 网络系统通信速率高,控制实时性能力强,不会导致控制滞后。
另外,通信网络通过PLC以太网模块NOE可实现与生产信息网相连,会同铸机传来的信息,为建立完善、
**的生产过程管理模式打下了较好的技术基础。
3.3 应用软件的开发
转炉自动化控制应用软件主要包括:
(1)PLC具体控制程序的开发:主要是针对工艺要求进行参数的设置和控制方式的选择,并完成对被控对象具体的闭环PID控制和其它控制。由于采用多PLC系统,因此CPU的运行反应时间完全能满足工艺调节控制要求。
(2)监控站上画面操作系统的编制和工艺控制模型的开发:主要利用工业自动化应用软件FIX系列软件,针对被控对象进行监控站工艺流程监控画面的开发;利用微软公司SQL7.0数据库和VB编程语言开发过程控制模型。
3.3.1 氧枪系统的软件设计 以“自动、手动”两种控制方式对监控站、本体PLC、传动PLC进行编程。
传动PLC主要任务是:接收监控站的枪位设定值或手动速度给定,接收来自现场的特殊点信号、氧枪传动装置信号及本体PLC传送的氧枪水、气、张力等联锁信号,在满足所有动枪条件的前提下,给氧枪变频器发送上升、下降或停止及开启氧枪抱闸的命令。动枪程序的功能是:在自动控制方式下,接收枪位给定值,并存于内部寄存器中,再与由编码器输入的实际枪位相比较,从而确定升降及升降速度并将控制信号输到变频器控制端子。同时与相应的抱闸动作结合,氧枪在升降过程中随着实际枪位的变化而不断地改变给定升降速度,以确保枪位的准确。在手动控制下则完全由操作员根据枪位显示,手动控制升、降、停及升降速度。
本体PLC主要任务是:采集氧枪系统的所有模拟量,并根据工艺要求对部分模拟量进行PID调节,给传动PLC发送联锁信号并接收传动PLC的枪位信号。对氧气的**调节由接收设定值枪位及采集的氧气温度、压力、**信号及音频化渣信号,按标准公式进行运算,运算的**值作为PID调节的实际输入值。同样对于冷却水的调节也根据进出水温度、**设定值、压力等进行PID调节。并根据出钢信号和枪位信号自动完成氧、氮切换,控制溅渣护炉。
监控站的功能是:接收、显示本体PLC和传动PLC发来的氧枪联锁条件。在自动、手动方式下向传动PLC发送枪位设定值或手动给定速度,并接收显示实际枪位,对吹炼过程的各工艺参数进行动态显示。并根据工艺要求,在监控工控机中存入多种氧枪自动方案数据表。在自动方式下,根据吹炼要求选定一个方案后,整个冶炼过程中枪位的设置及氧**的设定和调节就可自动进行。
3.3.2 散状料系统软件设计 以“自动、手动”两种方式对本体PLC和监控站进行编程,其功能是按工艺要求对8个振动给料器、4个称量斗、4个气插阀进行操作和控制。在自动方式下,在监控站工控机中建立由工艺提出的多种下料方案,选定方案后,在吹炼过程中,根据吹炼时间,将下料量传到本体PLC,由PLC根据设定值自动下料和称量,并在监控站对整个下料动态过程进行显示。在手动方式下,由监控站根据下料动态画面,采用键盘操作,操作信息传到本体PLC后,再由PLC控制下料。
转炉应用软件还有转炉倾动系统软件、汽化净化系统软件、转炉煤气回收软件、高压风机系统软件、故障诊断系统软件等
1 引言
工业自动化技术是一种运用控制理论、电控设备、仪器仪表、工业计算机以及信息通信技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、**质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术,可分为工业基础自动化、过程自动化和管理自动化。
在轧钢厂的生产过程中需要大量的工业冷却水,将使用后的冷却水进行回流集中,通过清除杂质、化学除污、散热冷却等过程进行循环使用。整个循环水处理系统设备多,控制范围较大,同时冷却循环水直接参与轧制过程中的温度控制、设备降温等生产过程,因此必须采用可靠性高、自动化程度高的控制系统。本文以某轧钢厂循环水处理系统为例,介绍采用s7-400plc和wincc组成的控制系统及其功能。
2 工艺流程
根据循环冷却水处理系统各部分功能和地域的不同,划分为旋流池区域、化学除油器区域、冷水池区域、热水池区域、污泥池区域共5个部分。
循环冷却水处理系统工艺流程及各部分的联系如图1所示。
图1 循环冷却水处理系统工艺流程
含有油污及杂质的污水通过冲渣沟进入漩流池,污水经沉淀后进入漩流池吸水井,吸水井的一部分水通过冲渣泵送至冲渣点,大部分污水通过漩流池**泵经管道进入混和器,自动加药装置将药剂添加进混和器,污水和药剂在此充分混和后由分配槽送至各化学除油器。污水在化学除油器内进行化学反应,污泥沉入化学除油器泥斗,并通过阀门排出,清洁的循环水则从顶部溢出流入热水池。经冷却塔冷却后的循环水进入冷水池,通过利用高压供水泵、低压供水泵加压送至各用户。
3 控制系统组成
循环冷却水处理控制系统主要控制水泵和阀门;水泵和阀门的开闭具有一定的逻辑关系;同时,相同功能的多台水泵之间要求具有工作和备用的关系;水泵与液位存在连锁。此外,还有大量管道压力、**、液位、温度等模拟量的检测。因此,采用plc作为控制器可以较好的完成所需控制功能。
整个循环水处理系统控制的区域较大,电控设备距离较远,为简化控制系统,节省电缆,采用网络控制方式。上位机、编程器通过工业以太网与plc通讯,远程i/o通过profibus与cpu通讯。plc选用西门子公司的s7-400,远程i/o选用et200m,组态软件选用wincc6.0,控制系统组成及网络结构如图2所示。
图2 控制系统组成结构
4 控制系统软件编程
控制系统软件编程包括两部分:上位机的监控界面、历史数据曲线、故障报警等编程;plc的控制程序,数据采集等编程。
4.1 上位机软件编程
循环冷却水处理控制系统操作界面包括七个一级操作画面和30个二级操作画面。一级操作画面:主画面、旋流池、污泥池、热水池、冷水池、曲线图与报警表。在每个画面当中的下面有一行按扭,点击按钮会进入对应的画面。一级操作画面实例如图3所示。
图3 一级监控操作画面
重要参数(电流、液位,压力)的数值显示于画面当中,同时当池中的水位发生变化时,画面中的蓝色的棒状图的高度会发生相应的变化。设备的运行状态通过动画显示。当泵的颜色变绿时,表示该泵已启动,变红表示停止,含有软启动的泵(冲渣泵、低压供水泵)在变绿时,仅表示软启动,当泵的叶轮旋转时,才表示为正常运行。对于直接启动的水泵,在开泵后,变绿的同时叶轮会旋转,表明已经运行。阀门有三种状态:开到位、关到位与中间状态。当阀门的颜色变绿时,表示开到位;变红时,表示关到位;变黄时,处于中间状态。当泵、阀闪动时,表明产生故障。
二级操作画面是泵、阀等设备的操作画面。点击泵、阀的图标,会弹出相应的操作画面,可以对设备的运行状态进行监控和设定。二级操作画面实例如图4所示。
图4 二级操作画面
4.2 下位机控制系统软件设计
控制系统plc程序采用结构化编程方式,即按照工艺区域划分和处理功能划分,分别编写程序功能fc,并在组织块0b1中调用,包括模拟量数据处理功能块、各区域设备控制功能块、报警功能块等。
水泵控制程序主要有泵阀联动的控制和备用泵的自动投入控制。上位机通过选择开关设定自动/手动操作方式。在手动方式下,可以分别控制水泵电机的启停和阀门的开闭。在自动方式下,实行泵阀联动,即首先启动水泵电机,延时一定时间后,自动开启阀门,在阀门到达开极限位后停止阀门电机;要停止水泵时,首先关闭阀门,当阀门关到极限位后停水泵电机;从而减小水锤效应对水泵和阀门的破坏。
系统共有8台化学除油器,化学除油器的排泥阀有手动排泥和自动排泥两种方式,均通过上位机界面设置。手动排泥可根据需要任意操作任何一台排泥阀。自动排泥为在上位机启动排泥操作后,依此从1#至8#自动开启排泥阀一定的时间,排泥完毕后自动关阀,同一时间只有一台排泥阀工作。排泥时间根据实际工矿通过上位机设定,以毫秒为单位,将时间转换为整数,将设定值送至设定的db块数据区,调用系统功能fc40将设定值转换为s5时间格式。将设定时间通过定时器产生脉冲,在脉冲上升沿启动排泥阀,在脉冲下降沿关闭排泥阀。化学除油器排泥时间控制程序如图5。
图5 化学除油器排泥时间控制程序
5 结束语
系统的设计采用plc为控制器、利用组态软件设计操作界面,通过以太网和profibus两层网络进行数据通信,实现了轧钢厂循环冷却水的基础自动化。plc对现场参数进行采集,并接受上位机的控制指令,完成对设备的控制;现场数据通过通信线路上传给wincc,可实现显示、记录以及故障报警等功能。循环冷却水系统实现了集中可视化监控,操作性灵活,稳定性和可靠性高,节约了人力资源、减少了设备故障及故障诊断时间。
图1 循环冷却水处理系统工艺流程
图2 控制系统组成结构
图3 一级监控操作画面
图4 二级操作画面
图5 化学除油器排泥时间控制程序