6ES7526-1BH00-0AB0型号介绍
二.控制原理
图1为热封切机设备图,整个制袋过程主要分为抬刀,定位,封切三个部分。热封刀与切刀的上下往复运动由主变频电机控制, 袋长定位由伺服电机带动送料辊控制,另外光电传感器(又称光电眼) 、温控器、接近开关,做为传感元气件,负责时间的判断与控制信号的发出,使执行器件之间确立逻辑关系。PLC 做为核心程序的载体,负责脉冲信号的发送及各种控制信号的转化与流通,终控制各执行机构的运转与协调。触摸屏作为人机界面负责人机对话,用于设置参数及监控整台机器运行状况,通过触摸屏可以进行调整袋长、清零、复位、点动等操作;还可以显示袋长数值和被加工袋的数量等。
下图为热封切机的控制原理框图:
三.工艺说明
1.系统上电
程序初始化,输入袋长数值,调整温度仪,使封刀的温度达到热封的需要(封刀的温度,应根据主电机的转速高低进行设定,以胶袋封口处结实耐拉为准。封刀温度偏低,会导致胶袋封口处不牢。若封刀温度偏高,会导致胶袋封口处烫穿,因此,应根据主电机转速及封口时间长短进行调节) ;进入手动调节模式,检查机械部分,伺服系统,变频器等是否可以正常工作,调节色标光电眼,使其能够感应色标变化。
2.制作袋子
点击触摸屏自动运行按钮,主变频电机工作,通过机械连杆带动封刀和切刀上下往复运动,切刀每向上运动一次,伺服信号就导通一次,由 PLC 发送脉冲控制伺服电机运转,脉冲的个数决定了伺服电机转动的圈数,脉冲的频率决定了伺服电机的转速,伺服电机通过同步带带动送料辊送料,伺服电机必须在切刀下降到
承切皮辊之前完成定位,当切刀和封刀下切后,胶袋形成,当切袋个数到达预设个数或按下急停按钮时, 在生产完当前胶袋后停机, 切刀和封刀停在高位停车处。
制袋机一般具有两种封切方式:空白袋定长封切和寻标封切,当选择空白袋定长封切时色标光电眼不起作用,PLC 程序根据切袋长度、机械传动比、伺服驱动器的电子齿轮比、伺服电机编码器的线数以及送料辊的周长,计算出伺服系统定位所需要的脉冲数, 然后由驱动器驱动伺服电机带动送料辊转动送出一定长度的胶袋,从而实现白袋定长封切;当选择寻标封切时,其过程如下,伺服启动信号导通,伺服电机按照PLC程序预先设定的运动曲线进行加速运动、恒速运动、减速运动、低速追色,如图3所示,PLC接收到追色信号时,通过中断方式立即停止伺服电机。一般追色长度为10mm,并且要求追色信号只能在追色范围内起作用,其它范围内需屏蔽掉其干扰信号。追色封切调试时,在人机界面上设定好伺服电机的恒速速度,先将加速时间、减速时间设长,再调低速追色速度,尽可能提高低速追色速度,以追色平稳、准确为准。调整好追色速度后,再调加速时间、减速时间,尽可能调短加减速时间,以胶袋与出料辊不发生相对滑动及追色平稳为准。 PLC 程序在追色封切时, 对追色信号记数, 连续三次检测不到时, PLC停止各电机运转,并驱动报警器报警。同时 PLC 程序对批量记数,当批量达到预警值时,PLC 驱动报警器报警提示。
四.伺服系统简介
本机采用的伺服系统为南京埃斯顿公司生产的 EDB 系列伺服, 驱动单元采用美国TI 公司新数字信号处理器 DSP 为核心,选用三菱公司工业级智能功率模块(IPM),而且所选 IPM 的容量比通常标定相同功率的同类伺服产品要大一个等级,因而具有过载能力强、抗负载扰动能力强、起动力矩大等特点;采用自抗扰控制和速度观测控制,比传统的 PI 控制技术具有更好的动态和稳态性能;支持多种通讯方式,RS232,RS422/RS485,CAN 或 Profibus;驱动器将位置控制、速度控制、 转矩控制这三种控制方式合为一体, 并且可以进行各控制模式的动态切换,使用更加灵活柔性;具备控制超速、过流、过载、主电源过压欠压、编码器异常、制动异常、位置偏差等多项在线检测与诊断,使控制过程一目了然。电机为三相永磁同步伺服电机,具有三倍过载能力,3000RPM 的额定转速,2500p/r 的码盘反馈脉冲精度。
机械参数:
机械传动减速比 1:3
胶辊直径 66mm
精度要求:袋长精度小于 0.5mm,伺服电机编码器脉冲数为 2500P/R,通过四倍
频转换后,分辨精度达到 10000p/r,即 v 伺=360°/10000=0.036°,电机输出到
送料辊有 3:1 的减速比,实际检测精度达到:
v 辊=360°/(10000×3)=0.012°
对应的袋子长度分辩精度为:
vl 辊=πD×(0.012°/360°)=207.24×0.000033=0.006839mm
故其本身误差远远小于 0.5mm,引起定位误差较大的真正原因是由于伺服电机起停不够平滑, 停车时抖动, 故要根据伺服电机的起停速度调整合适的速度环、位置环增益与加减速时间,调试过程如下:
a)将位置环增益即先设在较低值,然后在不产生异常响声和振动的前提下,逐
渐增加速度环的增益至大值。
b)逐渐降低速度环增益值,同时加大位置环增益。在整个响应无超调、无振动
的前提下,将位置环增益设至大。
c)速度环积分时间常数取决于定位时间的长短,在机械系统不振动的前提下,
尽量减小此值。
d)随后对位置环增益、速度环增益及积分时间常数进行微调,找到佳值。
e)适当调整位置指令一次滤波时间常数。
五. 总结
该机械是在传统老式机械的基础上运用 ESTUN 伺服控制系统改造而成, 具有效率提高;良品率提高;封切精度提高;调试方便快捷;运行过程平稳;机械结构简单等特点。具有更高的技术和更合理的性能价格比。
1 SIMADYN D控制系统简介
1.1 运算速度快
SIMADYN D控制系统的主流CPU是PM5和PM6(PM4目前已经很少使用)。其中PM5是32位的CPU,其主频为32MHz,有4Mbytes DRAM, 64Kbytes SRAM,小运行周期可达0.lms,应用程序控制回路的运行周期可到0.6ms左右;PM6是64位的CPU,其主频为128MHz,有8Mbytes DRAM,256Kbytes SRAM,小运行周期可达0.1ms,应用程序控制回路的运行周期可到0.5ms左右。这样高的运算速度完全可以满足各种工业自动化的控制要求。
1.2 功能强
SIMADYN D控制系统是一种多任务、多处理器、实时控制系统。SIMADYN D有6槽、12槽、24槽3种机架可供选择,一个机架中多可以配置8块CPU模板,每块CPU可以并行处理67个任务,每个任务中多可以包含1O000个功能模块,而且可以根据需要对每个功能模块配置时钟周期,时钟周期有五种选择方式(T1-T5)[1]。
1.3 编程灵活
SIMADYN D的开发环境使用的是基于UNIX操作系统下面向图形的配置语言STRUC G或STRUC L。SIMADYN D同时也支持基于bbbbbbs操作系统下面向图形的配置语言CFC。用户可以根据自己的需要灵活选用不同的编程语言对系统进行控制。
1.4 产品种类齐全、可扩展性强
SIMADYN D控制系统拥有丰富的硬件模块。机架有6槽、12槽、24槽3种,同时还有各种各样的I/O模块和接口模块,用户可以根据自己的实际情况任意选用不同的机架、电源、处理器、I/O模块和接口模块,从而构成满足各种要求的控制系统。同时该系统还可以通过DP网、工业以太网与SIEMENS的PLC 或者其它自动化公司的产品进行通讯[2]。
2 邯钢CSP厂换辊控制系统的硬件构成
邯钢CSP厂换辊系统分为两级:二级过程控制和一级基础自动化。
2.1 二级过程控制
二级过程控制包括1台ALPHA机和1台过程服务器。其中ALPHA机通过以太网接收一级基础自动化级送来的物料信息、钢种、来料厚度、目标厚度、来料温度等。并将基础自动化级实时传送过来的各种过程参数(辊缝、压力、温度、电压、电流、转速、力矩等),在线计算出一个实用的轧制规程,并实时传送到基础自动化级,控制相应的执行机构动作。在换辊时二级过程控制负责接收一级基础自动化传送来的轧辊数据(由操作工在COROS监控站上输人),如辊径、凸度、垫板厚度以及辊的ID号。并实时计算出换辊后阶梯板所需要选择的位置,将其反馈给基础自动化以便进行对辊缝的设置和轧机的标定[3]。
2.2 一级基础自动化级
邯钢CSP厂共有6架精轧机组,每一架轧机有一个换辊OP操作面板和3个本地换辊ET200站,整个换辊控制系统由一套SIMADYN D来负责。我厂换辊PLC的整个硬件配置如下图1所示,包括1个SIMADYN D机架,6个换辊操作OP面板,18个ET200控制站。
图1 换辊SIMADYN D系统的硬件配置图
SIMADYN D机架是整个换辊控制系统的核心,它选用一个24槽机架作为框架,其中配置以下一些模板,SIMADYND 控制系统基本组成;
2.2.1 6块CPU模板
我们的CPU模板使用的是PM5系列处理器。其中每一块CPU模板负责一架轧机的换辊功能,每块CPU模板都配有一个MS52存储卡,存储相应轧机换辊功能的用户程序。PM5板上带有RS-485串行接口;还有与外围连接的I/O接口,可以连接数字量输入/输出;CPU模板上的七段数码可以显示故障和错误的代码,正常运行时显示的是CPU的顺序数;板上带有复位按钮;它也不需要单独的风扇冷却。
2.2.2 6块IT41模板
每一块IT41模板与一块PM5配合使用,用于过程信号及监测信号的输入或输出,与外部的继电器和执行机构等连接。IT41是一款数字量/模拟量输入/ 输出模板,可以连接4路模拟量输入、4路模拟量输出、20个数字量输入、16个数字量输出。完全可以满足现场的各种设备连接。
2.2.3 1块MM4模板
在该机架的第三槽使用了一块MM4通讯缓冲模板,配合6块PM5处理器工作,提高系统的实时性和多任务处理能力,MM4模板内置2MB RAM.
2.2.4 1块EA12模块
在机架的第十六槽内使用了一块EA12模块,EA12模板作为接口模块可以实现8个模拟量的输出。
2.2.5 1块CS7模块
其中二十二和二十三槽使用了CS7通讯板,用于SIMADYN D系统与其他设备之间的通讯,以及多个SIMADYN D系统之间的通讯。CS7通讯板可以配置附加通讯子板完成不同的通讯功能,本系统中通讯子板有3块:一块SS4采用DUST协议,实现SIMADYND与PC机之间的数据通讯,主要任务是支持CFC在线监控和调试;两块SS52子模板,块SS52采用PROFIBUS DP/MPI协议,以实现SIMADYN D与OP47换辊操作画面之间的通讯,第二块SS52用来实现SIMADYN D和现场控制ET200站的通讯[3]。
2.2.6 1块CS22模板
第二十四槽配置一块CS22模板,CS22模板作为太网通讯的接受模块,用来实现主SIMADYN D系统与从SIMADYN D系统之间的通讯。
图2 换辊操作界面图
2.2.7 6个换辊OP操作画面
OP操作画面是用来完成相应轧机换辊作业的人机界面,它既可以进行工作辊更换,又可以进行支承辊更换,操作人员只需按照画面程序步骤,进行相应的操作即可完成换辊作业。在工作辊更换时完全是程序自动控制,操作人员只需确认设备的位置和换辊条件是否具备,执行相应的功能键即可。换辊作业的人机界面如上图2所示,各种操作非常方便,设备的动作既可以自动进行,也可以选择维修模式手动进行。
2.2.8 18个ET200站
每架轧机有3个ET200站,这三个ET200站的主要功能是控制相应轧机的检测设备和执行设备,它们通过PROFIBUS总线实现现场设备与SIMADYN D控制系统的通讯。
3 邯钢CSP厂换辊控制系统的软件实现
在软件方面我厂SIMADYN D系统采用的是西门子STRUC G图形化编程软件,SIEMENS公司提供的功能块(FB)也非常丰富,可以实现各种运算、逻辑、转换、和通讯等功能,用户也可以自己设计和定义一些特殊的功能块,完全可以满足各种控制系统的要求。STRUC G编程软件运行在UNIX操作系统下,其稳定性和安全性特别高[4]。如下图3所示是STRUC G软件中主程序的运行界面。
图3 SIMADYN D系统的软件运行环境
如图3在主程序的窗口下面有两个信息窗口,这两个信息窗口可以记录对主程序所做过的各种操作,如程序的编译、参数的修改、功能块的连接等。此外SIMADYN D有一种在线调试软件IBS,利用IBS可以在线修改参数值、功能块间的连接或功能块的添加和删除,以及远程调试(需要利用附加的bbbEMASTER软件共同完成),同时也可以进行远程诊断[4]。
由于在连铸连轧生产线上,生产节奏非常快,如果在换辊中设备遇到问题,通常可以在程序中临时封点强制满足换辊条件,快速完成换辊作业。在STRUC G环境下程序的封点特别方便,我们可以利用SIMADYN D机架上CS7通讯板的子板SS4实现SIMADYN D系统与计算机的通讯,只要将计算机内程序在线即可进行信号的强制,使换辊作业自动完成。
本系统从1999年投人运行以来,运行效果较好,在长期的应用中,证明了此系统具有结构简单、控制精度高、响应速度快、可靠性高等优点。不但为我厂的顺利生产创造了良好条件,同时也为其他冶金、造纸、纺织等行业的系统建设与改造积累了丰富知识和实践经验