6ES7510-1SJ01-0AB0型号介绍
前言
制丝线是保证卷烟质量稳定一致的生产线,而叶片加料工序又是制丝工艺中的关键、难控制的工序之一,叶片加料的准确度对卷烟的感官质量具有相当重要的影响作用。叶片加料的自动控制方式为:设置料液施加比例,通过电子控制系统进行处理,使输出料液**随叶片质量的多少而改变,实现叶片加料的自动控制。当前,在国内卷烟行业内叶片加料系统中所使用的电子控制系统,其关键器件为差压变送器、DR24回路控制器。
现有加料系统简介及问题分析
卷烟厂加料系统
卷烟厂加料系统是卷烟厂制丝生产线上的重要工序,它要求系统能根据生产线上皮带秤测量的烟丝(烟叶)实际**和工艺要求的香料配比系数计算得出理论加香加料**,据此控制实际的加香加料**。系统示意图如图1。
图1;卷烟厂加香加料系统示意图
原系统由电子皮带秤、差压变送器、计量罐组成测量系统;由气动柱塞泵、气动薄膜调节阀等组成执行机构;以回路控制器DR24作为控制器。
加料系统的工作过程为:系统开始工作,柱塞泵作往复运动,把料液压入管道,单向阀打开,料液从计量罐流向加料系统,差压变送器测得单位时间内计量罐底压强的变化,送入控制器DR24中,得出实际加香加料**;同时电子皮带秤将测得的烟叶**信号输入DR24,DR24根据加料比例及皮带秤信号计算出理论加香加料量。DR24控制器根据理论与实际**的偏差e进行PID运算,并将运算产生的数字阀位以模拟电流信号输出,经电气转换器转换后,把电流信号变成气压信号,去控制气动薄膜阀的开度,使料液的喷加量随烟叶的**的变化而变化,使实际**尽量与理论**相符,以满足该工序的工艺要求。
系统存在的问题
在该加料系统中,系统工作质量的好坏关键取决于差压变送器以及电子皮带秤的**程度。差压变送器根据一段时间内的**变化计算出瞬时**,这种**的计量方式有一定的滞后性,使得系统的控制精度变差,造成加料量不准确。另一方面,由于系统料液浓度大,时间久后,会因结垢而使精度降低。料液流经差压变送器时,其中的颗粒状物质会使变送器的膜片挤压而影响精度,而且管道安装要求苛刻,如果过程管道内的残液或沉淀物流入导压管内,压力测量就会产生误差。另外, DR24控制器的人机界面简单粗糙,不能直观地显示生产过程中的各种工况,也无法显示各种参数、报警等信息;它用于网络通讯需要专用的硬件与软件,较为繁杂,难于维护,而且不适于大量数据的传输要求,无法适应目前较为**的现场总线技术。
新系统的设计
测量机构选择
考虑到卷烟厂各种香精、糖料的密度各不相同,经分析研究,测量装置决定采用质量**计测量**去取代原系统中用差压变送器加计量罐来测量**的测量方法。用质量**计的测量方法,不受密度、气泡、温度、杂质等的影响,本身精度达到0.1%,能很好地解决系统测量精度差的问题。
控制器选择
本系统需控制二十多个开关量、四个模拟量,需完成多种算术运算、逻辑运算及控制运算,而且需要较强的通讯功能以便通过现场总线交换大量数据,另外考虑到工业现场温度较高,湿度较大,且粉尘较大,故选用PLC作为控制器,加上触摸屏作人机界面。可维护性较好,且编程语言较符合电气维修人员工作习惯。PLC选用符合IEC标准的产品。
执行器选择
原系统中使用柱塞泵作为液体流动的动力,液体的流动存在一定的脉动现象。这种现象将会干扰系统的测量与控制计算。所以改进后的系统使用压缩空气作为动力,这种动力在车间很容易得到,而且相对系统要求非常平稳,易于实现系统的控制目标,实际系统中使用了一个密闭的计量罐(下配差压变送器)、一个敞口储料罐。开机之前,要先把料液打入储料罐中。储料罐旁有一磁性浮子液位计,可显示罐内液位高度,储料罐内多可盛满刻度的80%。当料液温度低于设定温度时,控制器自动打开气动阀向储料罐夹层通入蒸汽,加热料液,达到设定温度后,关掉气动阀。当计量罐内料液达到设定下限时,过程控制器自动启动上料泵电机,使储料罐内料液向计量罐内补充,直到计量罐内料液达到设定上限,或储料罐内无料为止。单向阀使料液单向流动,但计量罐压力不可回返。计量罐内需恒定气压,一般设定为0.5MPa。直接控制液体**的执行机构采用抛物线型阀芯的线性气动调节阀。控制器将阀门开度以4-20mADC电信号的方式输出给电气转换器,电气转换器将电信号对应转换成0.02-0.1MPa的气压信号,驱动气动调节阀动作。
工作原理
工作开始后,电子秤将烟叶瞬时**送到控制器,经过延时,然后与预先设定好的配比系数相乘,就得到理论瞬时**值。值得一提的是,电子秤延时是必要的,因为电子秤与喷嘴之间有时间差,只有延时准确,才能更好的完成控制的动态对应。质量**计将反馈信号送入控制器,反馈信号代表料液的实际瞬时**。将瞬时值与设定量进行比较,以它们的差值作为偏差量进行PID调节。输出4-20mA的电流信号给电气转换器,电气转换器将此电流信号转换为0.02-0.1MPa的气压信号,用此气压去启动气动调节阀,使其线性对应0-地控制阀门开度。流出的料液经浮子**计进入喷嘴,通过空压气雾化喷到叶片上。在这个系统中,差压变送器只是用来测量计量罐中的料液重量。工作原理图见图2。
系统实施
保证控制精度
为了**系统的实时响应,本系统在传统PID调节的基础上,根据叶片(叶丝)的**、计量罐内气体压力、计量罐内液位等条件加上了一级前馈。系统首先根据前馈值迅速将阀门开度粗调到正确位置附近,然后由PID调节达到平衡位置。前馈值的计算模仿自学习系统,控制器记忆100个离散的状态点,每次达到控制平衡则部分修正记忆值。这种方法较好的解决了影响加香加料系统精度的一个重要问题,即皮带秤来料波动问题。
为了使系统自身拥有自检能力,本系统利用装置在计量罐下的差压变送器定时检测质量**计是否出现故障。这样就避免了由于测量装置出现故障造成的事故。另外,依靠PLC相对强大的编程能力,本系统除了完成主要控制工作外,还依靠多个光电传感器以及程序内逻辑判断对可能出现的故障、漂移进行监视,大大**了系统可靠性和系统精度。
图2:新加料系统工作原理图
图3:堆栈工作原理图
液料温度控制
温度控制属于大滞后调节,本系统采用的控制方法利用温度变化速率,进行预测控制。即根据温度上升或下降速度判断一段时间后罐内液体温度的值,从而提前控制阀门的开度,避免了传统方法中温度超调的问题。
控制难点
电子称瞬时**的延时是必须进行的步骤。在此采用堆栈方式,电子称的瞬时**信号送至加料系统PLC,再经堆栈处理(采用先入先出)进行延时。原理如下:一个堆栈中多有100个变量,根据时钟脉冲的信号,这100个变量按照先后顺序存入堆栈中,存满后依据**先出的原则,先存入的变量先输出。根据需要可以调整时钟脉冲的长短,在这里使用的是秒脉冲,长可以延时100秒,这对本系统已经够用了。经过堆栈处理后变成延时后的电子称瞬时**信号。堆栈工作原理如图3。
在很多设备中需要进行温度测量,采用热电偶进行测量时,降低干扰保证采集温度的准确和稳定在多数应用中是必需的。研华的ADAM-4118强固型热电偶采集模块的自动滤波器功能(auto-detecting noise frequency function)可以根据噪音的频宽来自动调整滤波频率,从而可以有效过滤干扰。以下就是ADAM-4118在挤压机中温度检测时自动抗干扰功能的应用。
系统配置:
在挤压机中,每一个温度检测点通过热电偶接入ADAM-4118进行测量,同时将温度数据传送到PLC中进行系统监测和控制。同时,PLC再将温度数据送到HMI触摸屏中实时显示温度。
挤压机:
问题描述:
客户已经使用ADAM-4018+有一段时间,当启动挤压机上的电机时,通过HMI触摸屏看到的温度值总在发生跳变,而实际的温度并没有发生快速的变化;分析原因是电机启动的电磁干扰导致ADAM-4018+温度采集不够稳定。
解决方法:
强固型的ADAM-4118增加了一个“自动滤波”的新功能,这个功能可以自动监测到干扰信号的高频率并将其有效过滤掉。因此,获取到的温度值更加准确和稳定。
研华的工程师到现场后将ADAM-4018+更换为ADAM-4118,并进行如下的简单配置后,解决了电机启动时温度采集跳变的问题。
因为ADAM-4118和ADAM-4018+的硬件接口方式和软件通信协议完全兼容,所以用户硬件系统的安装方式、程序等等不用做任何改变,就已轻松解决这个问题。
设置步骤:
步骤 1: 将ADAM-4118侧面的设置开关放在“Init”位置,重新上电,ADAM-4118进入初始化模式。
步骤2:打开Adam.NET utility并搜索到ADAM-4118。在“Integration Time”项目中更改为“User Defined”.模式。点击“Apply change”以确定设置。
步骤3:在ADAM.Net Utility中选择“Advanced Setup”并点击“Scan”以扫描干扰源的高频率,在扫描过程中要持续启动干扰源(如电机或变频器等)
步骤4:设置完成后,再将ADAM-4118侧面的设置开关放在”Normal”位置,重新上电,检验结果,温度值没有发生跳变了。