(3)实验步骤
该实验应用的为静态实验设备,先在电解槽中将阳极板以及阴极板固定好,将曝气管放入其中,取提前准备好的实验废水1L,将其加入到电解槽当中,并在阳极板和阴极板中对电极夹进行固定,调节好直流电源,使其为恒流输出的状态。在开始实验之后,定时在取样口进行取样。在电解之前,阴极电极碳纤维毡与活性炭填料,在实验浓度相同的废水中进行浸泡,使其处于吸附饱和的状态。
(4)分析方法
对于废水当中的C3H3NaO2以及对甲基苯磺酸钠成份浓度,可使用离子色谱仪实施相关的测定。使用化学需氧量速测仪对COD成份进行测定。
2、结果与讨论
(1)二维与三维电机处理效果比对分析
在实验当中,针对丙烯酸丁酯废水在二维平板电极以及三维电极反应设备中,对产生的终处理效果进行了详细的比对分析,其结果如图2所示。通过对图2的分析可知,三维电极去COD的效果要比二维平板电极去除的效果要好。在何国建等学者的相关研究中也得出了相同的结论,三维电极去除污染物的能力比二级电极明显是因为:与二维电极进行比较,存在于三维电极反应器内部的活性炭填料,将单位槽体积的电极表面积进行了增强,使其反应速度有了明显的提升。此外,在三维电极反应器当中存在的粒子间距比较小,传质效果与二维电极进行比较,有了十分明显的改善,所以电流效率更高,去除COD的效果也更加明显。
溶液处理流程依次为金属离子沉淀、脱氨和蒸发结晶,终处理结果为含钼沉淀渣、稀氨水、杂盐晶体和冷凝水。含氨氮溶液经过预处理工序除去钙、镁、铜、硫酸根等阴阳离子,进入脱氨工序经加碱调整pH值、蒸汽加热精馏回收氨水回用于钼酸铵生产,塔底杂盐溶液经蒸发结晶、干燥,包装回收杂盐产品对外销售。
3.1 金属离子沉淀
钼酸铵废水首先进入原水池进行缓冲(24h),然后经提升泵送入搅拌反应桶,在搅拌条件下向反应桶中分别加入硝酸钡和PAM,经反应桶反应后自流进入一段浓密机进行分离,上清液自流进入中间储池1(6h)。中间储池1缓存的溶液经过提升泵提升进入反应桶,在搅拌条件下向反应桶中分别加入碳酸钠和PAM,经沉淀反应使得溶液中的阳离子,如铁离子、钙离子、镁离子等沉淀下来,经反应桶反应后自流进入二段浓密机进行分离,上清液自流进入中间储池2(6h)。中间储池2缓存的溶液经过提升泵提升进入反应桶,在搅拌条件下向反应桶中加入硫化钠和PAM,经沉淀反应使得溶液中的阳离子,如铜离子、钙离子、镁离子等进一步沉淀下来,经反应桶反应后自流进入三段浓密机进行分离,上清液自流进入中间储池3(6h)。废水再进入到纤维球过滤器,进一步除掉溶于水中的沉淀,然后进入中间储池4(6h)。纤维球过滤器应定期进行反冲洗。经浓密机底液流出的含水泥渣进入污泥池,经泵提升进入板式压滤机进行压滤,压滤得到的含钼沉淀渣用于钼铁冶炼,液体返回溶液储池进一步进行处理。
蒸发原水池(6h)或蒸发原液罐的溶液通过进料泵进入进料预热器预热,预热后物料依次进入第三效蒸发器、第二效蒸发器、效蒸发器蒸发浓缩,达到浓度要求后的物料由出料泵泵入结晶器冷却结晶,结晶后溶液由离心机离心,分离出杂盐晶体去干燥包装系统进行包装。杂盐作为产品减水剂使用或外售。